陜西某企業(yè)主要生產(chǎn)加工濃縮果汁及副產(chǎn)品香精等,在果汁生產(chǎn)濃縮過程中產(chǎn)生大量果汁廢水(1200m3/d),主要來源于原料果清洗、超濾駐留罐底物排放、超濾及樹脂罐清洗、冷卻器多余冷凝水及空中沖洗等環(huán)節(jié)。廢水中含有大量的糖類、果膠、果渣及水溶物和纖維素、果酸、單寧、礦物鹽等,屬于高濃度有機(jī)廢水,具有以下特性:
①COD濃度高,通常COD多8000mg/L,B0D43000mg/L,B/C>0.3,可生化性較好;
②SS含量相當(dāng)高,含有大量的果渣、果肉及果屑等細(xì)小懸浮物,SS為800~5000mg/L,易致水體pH值大幅降落,進(jìn)水pH值最低可達(dá)4.0左右;
③廢水中營(yíng)養(yǎng)成分單一,氮、磷及微量元素等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)缺乏;
④受水果收買時(shí)節(jié)的影響,果汁加工時(shí)間通常為每年的8月一12月,其他時(shí)間處于停產(chǎn)狀態(tài),基本不排放廢水。
果汁生產(chǎn)廢水具有水量大、污染物濃度高、水質(zhì)動(dòng)搖大等特性,若不加以處置直接排放,會(huì)對(duì)四周環(huán)境形成嚴(yán)重影響。該果汁廠地處陜西某縣城郊,現(xiàn)有的城鎮(zhèn)污水廠配套設(shè)備受納量根本飽和,需自行將廢水處理到達(dá)排放規(guī)范后再匯人市政管網(wǎng),故本工程設(shè)計(jì)處置出水規(guī)范為《城鎮(zhèn)污水處置廠污染物排放規(guī)范》(GB18918—2002)—級(jí)B排放規(guī)范。
一、廢水水量、水質(zhì)
廢水來源主要包括洗果水、樹脂清洗水、超濾反洗廢水及其他清洗水。廢水排放量為1200m3/d,處置出水水質(zhì)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處置廠污染物排放規(guī)范》(GB18918—2002)的一級(jí)B排放規(guī)范。進(jìn)水水質(zhì)及排放規(guī)范見表1。
二、工藝流程
銘盛環(huán)境通過對(duì)廢水水質(zhì)進(jìn)行分析,并結(jié)合多年工業(yè)廢水處理經(jīng)驗(yàn),確定采用“絮凝沉淀+IC+曝氣池+生物接觸氧化”組合工藝對(duì)果汁生產(chǎn)廢水進(jìn)行處理,具體廢水處置工藝流程見圖1。
生產(chǎn)廢水首先經(jīng)機(jī)械格柵去除大塊的果肉及雜質(zhì),再進(jìn)人隔渣池。隔猹池為兩池串聯(lián),出水自流人集水井內(nèi),經(jīng)泵提升至水力篩,進(jìn)一步去除蘋果籽、蘋果梗等雜質(zhì)后流人調(diào)理水池。調(diào)理水池設(shè)有攪拌設(shè)備,廢水經(jīng)均質(zhì)均化后,由水泵定量排人混凝沉淀池,小絮體發(fā)作匯集并沉于池底,上清液自流入內(nèi)循環(huán)(IC)厭氧反響器進(jìn)水池內(nèi)。在進(jìn)人IC前廢水COD為3000?4000mg/L。IC進(jìn)水池為IC厭氧反響器的配水池,用于保證進(jìn)水的溫度及營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)。IC厭氧反響器為地上鋼制構(gòu)造,其出水自流入沉淀槽內(nèi)。厭氧反響產(chǎn)生的沼氣經(jīng)脫硫后排人果渣烘干車間作為燃料。沉淀槽出水排人好氧生化單元,污泥回流至IC厭氧反響器內(nèi)。經(jīng)IC厭氧處置后的COD約為150~300mg/L。好氧生化單元分兩段,一段為活性污泥池+中沉池,二段為生物接觸氧化池+二沉池。生化處置出水經(jīng)砂濾后即可滿足《城鎮(zhèn)污水處置廠污染物排放規(guī)范》(GB18918—2002)—級(jí)B排放規(guī)范。
混凝沉淀及好氧生化剩余污泥均排入污泥儲(chǔ)池,再定量提升至自流罐內(nèi),與PAM充沛混合后泵人帶式污泥脫水機(jī)實(shí)施脫水處置。
三、主要構(gòu)筑物及設(shè)計(jì)參數(shù)
主要構(gòu)筑物及設(shè)計(jì)參數(shù)見表2。
四、啟動(dòng)及運(yùn)轉(zhuǎn)效果
4.1 IC厭氧反響器的啟動(dòng)
IC的啟動(dòng)水源采用廠內(nèi)的過時(shí)香精及局部設(shè)備沖洗廢水及少量的生產(chǎn)廢水,調(diào)理COD濃度約5000mg/L,并適量補(bǔ)充氮、磷等物質(zhì)及微量元素。為保證IC快速啟動(dòng),采用來自淀粉行業(yè)的厭氧顆粒污泥,投加量約30t,并補(bǔ)充局部絮狀污泥。厭氧顆粒污泥的技術(shù)指標(biāo)見表3
在生產(chǎn)開端前1個(gè)月,采用進(jìn)水2h、間歇2h的間歇進(jìn)水形式,以設(shè)計(jì)負(fù)荷的20%作為啟動(dòng)負(fù)荷,對(duì)厭氧反響器實(shí)施啟動(dòng)。嚴(yán)厲控制進(jìn)水溫度為30~35℃,pH值為6.5~7.5,逐漸提升負(fù)荷,增加實(shí)踐生產(chǎn)廢水。經(jīng)過40天的調(diào)試,IC厭氧反響器對(duì)COD去除率可到達(dá)80%以上,且經(jīng)過實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)出水SS及VFA/ALK等數(shù)據(jù),確認(rèn)IC已根本滿足生產(chǎn)需求,開端正常進(jìn)水。
4.2 處置效果
果汁生產(chǎn)周期自當(dāng)年8月至次年1月,約5個(gè)月。以11月的運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)為例,調(diào)查各處置單元對(duì)COD等指標(biāo)的處置效果及穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)狀況。
4.2.1 預(yù)處置單元
調(diào)理水池之前的隔渣池等前處置設(shè)備主要用于去除廢水中的泥砂等無機(jī)物及大塊的碎蘋果,故對(duì)預(yù)處置效果的調(diào)查主要指調(diào)理水池及之后的混凝單元對(duì)COD的去除效果(見圖2)。
由圖2可見,調(diào)理水池進(jìn)水COD在2000~10000mg/L范圍內(nèi)動(dòng)搖,但預(yù)處置單元對(duì)COD的去除率根本穩(wěn)定在45%~50%,出水SS在300~600mg/L之間動(dòng)搖。
4.2.2 IC厭氧單元
IC厭氧反響器作為中心單元,其能否穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)直接決議了整體工藝的處置效果。在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中嚴(yán)厲控制進(jìn)水溫度為30~35PH值為6.5~7.5,并適量投加碳酸氫鈉控制VFA/ALK<0.3,投加尿素和磷酸二銨補(bǔ)充必要的氮、磷等營(yíng)養(yǎng)元素,處置效果如圖3所示。
由圖3能夠看出,IC運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定,固然進(jìn)水COD有一定動(dòng)搖,但IC出水COD根本穩(wěn)定在200~300mg/L,對(duì)COD的去除率最高可達(dá)90%以上,出水的SS<400mg/L,根本與進(jìn)水SS濃度相當(dāng)。
4.2.3 好氧+過濾單元
由于TC處置出水水質(zhì)較穩(wěn)定,且廢水可生化性也有所改善,故經(jīng)兩級(jí)好氧處置后的出水COD可根本穩(wěn)定在60mg/L,再經(jīng)砂濾后可滿足排放規(guī)范。好氧單元對(duì)COD的去除率可達(dá)70%以上,詳細(xì)如圖4所示。
4.3 技術(shù)經(jīng)濟(jì)剖析
該工程建立投資為425萬元,占地約2000m2,主要為半地上混凝土構(gòu)造。運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用主要包括電費(fèi)、藥劑費(fèi)及人工費(fèi)。耗電量約2784kW?h/d,電費(fèi)為1.85元/m3。藥劑方面主要用于pH值的調(diào)理及補(bǔ)充氮、磷等營(yíng)養(yǎng)素,藥劑費(fèi)為0.96元/m3。IC反響器主要在冬季運(yùn)轉(zhuǎn),需耗用約40t/d的蒸汽用于IC的加熱,運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用約0.5元/m3。
五、結(jié)論
①采用IC+曝氣池+生物接觸氧化工藝處置高濃度果汁生產(chǎn)廢水具有良好的處置效果,預(yù)處置單元COD去除率為50%左右,IC厭氧單元對(duì)COD的去除率高達(dá)90%以上,好氧主體工藝采用曝氣池分離生物接觸氧化工藝,COD去除率到達(dá)70%,出水水質(zhì)可滿足《城鎮(zhèn)污水處置廠污染物排放規(guī)范》(GB18918—2002)的一級(jí)B排放規(guī)范。
②IC作為中心單元,其穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)是保證系統(tǒng)處置效果的關(guān)鍵,應(yīng)充沛注重及發(fā)揮預(yù)處置的作用,嚴(yán)厲控制IC進(jìn)水無機(jī)質(zhì)的含量,控制進(jìn)水溫度為30~35℃,VFA/ALK<0.3及pH值為6.5~7.5。
③采用厭氧顆粒污泥啟動(dòng)IC厭氧反響器,調(diào)試時(shí)間大幅縮短,40天即可完成IC滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。