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脫硫廢水系統(tǒng)降低懸浮物措施

文章出處:未知發(fā)表時間:2023-07-17 15:34:21

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  某電廠的脫硫系統(tǒng)采用石灰石-石膏濕法脫硫技術(shù),為了堅持吸收塔內(nèi)程度衡、避免塔內(nèi)氯離子富集,脫硫系統(tǒng)要排出一定量的廢水。該廠廢水系統(tǒng)由石膏排出泵將吸收塔內(nèi)漿液保送至旋流器,經(jīng)過兩級分離后進(jìn)入工業(yè)廢水處理系統(tǒng)。

  1、脫硫廢水現(xiàn)存問題

  面對日益嚴(yán)峻的環(huán)保形勢,國度對廢水達(dá)標(biāo)排放提出了更嚴(yán)厲的請求。但是由于廢水來料含固量過大等緣由形成廢水懸浮物超標(biāo),對周邊環(huán)境形成不良影響。脫硫廢水也屢次因懸浮物超標(biāo)被迫退出系統(tǒng)運轉(zhuǎn),由此造成吸收塔漿液中氯離子富集,石膏脫水艱難,漿液質(zhì)量惡化,嚴(yán)重影響到機組平安運轉(zhuǎn)。僅半年時間內(nèi)廢水就退出運轉(zhuǎn)八次。經(jīng)過調(diào)查廢水化驗數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)樣本中懸浮物含量偏高,懸浮物含量在80毫克/升左右。其他各項指標(biāo)如COD、氟化物、硫化物、PH值、總鋅、總鉛、總汞的含量均在合格范圍內(nèi)。所以廢水排放不達(dá)標(biāo)的主要緣由是懸浮物含量偏高,要完成脫硫廢水達(dá)標(biāo)排放,主要就是處理廢水懸浮物含量偏高的問題。

  2、緣由剖析

  經(jīng)查閱規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),燃煤電廠脫硫廢水中懸浮物含量按國家強迫規(guī)范應(yīng)不超越70毫克/升,這個是必需要執(zhí)行的。所以出水水質(zhì)各項指標(biāo)到達(dá)國度《污水綜合排放規(guī)范》(GB8978—1996)的一級排放規(guī)范(其中懸浮物≤70毫克/)的目的可行。

  應(yīng)用樹狀圖從人機料法環(huán)五個方面分別對廢水懸浮物超標(biāo)緣由剖析,最終找出六個末端影響要素,分別是定期工作不到位、絮凝泵助凝泵出力小、石灰乳加藥泵出力小、廢水來料含固量超標(biāo)、抵消缺質(zhì)量沒有考核、煙氣含硫量高。

  針對這六個影響要素,經(jīng)過現(xiàn)狀調(diào)查和查閱材料的方式實施了要因確認(rèn)。檢查廢水加藥定期工作記載,經(jīng)過記載數(shù)據(jù)確認(rèn)絮凝劑加藥次數(shù)不少于2/24小時;助凝劑加藥次數(shù)不少于1/24小時,定期工作執(zhí)行到位,該要素為非要因。查看了遠(yuǎn)達(dá)水務(wù)公司出具的調(diào)查報告,發(fā)現(xiàn)絮凝泵實踐流量契合請求;但是助凝泵最大出力32/小時,達(dá)不到85/小時的設(shè)計請求值,該要素為要因。比照查看石灰乳加藥泵實踐流量及設(shè)計流量,發(fā)現(xiàn)流量計顯現(xiàn)實踐流量在0.40.6立方米/小時,達(dá)不到1立方米/小時的設(shè)計流量請求,該要素為要因。對廢水來料實施了取樣,送化驗室實施化驗,化驗結(jié)果顯現(xiàn)廢水含固量高達(dá)15%,遠(yuǎn)超越最大設(shè)計值1%,該要素為要因。調(diào)查考核制度及考核單據(jù),確認(rèn)考核制度中有缺陷消弭方面的考核條例,抵消缺質(zhì)量存在問題的有下發(fā)相應(yīng)考核單,該要素為非要因。調(diào)取查看DCS二氧化硫含量曲線,吸收塔入口二氧化硫含量均不超越1793毫克標(biāo)立方,在設(shè)計范圍內(nèi),該要素為非要因。

  經(jīng)剖析后最終確認(rèn)助凝劑加藥泵出力小、石灰乳加藥泵出力缺乏、廢水來料含固量超標(biāo)三個要素為廢水懸浮物含量高的主要影響要素。

  3、降低廢水懸浮物措施

  針對助凝劑加藥泵出力小,最大出力僅為32/小時的現(xiàn)狀,經(jīng)研討后對助凝劑加藥泵實施了改型,改換為大流量的助凝劑加藥泵,從而完成流量滿足85/小時的設(shè)計規(guī)范。

  針對石灰乳加藥泵出力缺乏,實踐流量在0.40.6立方米/小時之間的現(xiàn)狀,經(jīng)研討后對石灰乳加藥泵實施了改型,由螺桿泵改為臥式離心泵。經(jīng)過改型來滿足流量大于1立方米/小時的設(shè)計請求。

  針對廢水來料含固量超標(biāo),實踐含固量為15%的現(xiàn)狀,判別廢水取水口不適宜,原廢水工藝流程為:石膏排出泵-石膏旋流器頂流-廢水旋流器頂流-廢水四聯(lián)箱-廓清池-出水箱-出水。廢水取水口為廢水旋流器頂流,實施化驗發(fā)現(xiàn)該處水樣含固量較高,不易從此處實施取水。經(jīng)過對脫硫系統(tǒng)其他適宜的各取水口分別實施取樣化驗,最終肯定真空皮帶脫水機氣液別離器至濾液池處含固量最小,含固量僅為0.8%。經(jīng)研討決議對廢水管路實施改造,增加廢水緩沖箱、廢水提升泵及其隸屬管路等設(shè)備,廢水取水改造后直接從真空皮帶脫水機氣液別離器取水后繼續(xù)寧處置。改造后廢水流程:真空皮帶脫水機氣液別離罐-廢水緩沖箱-廢水提升泵-廢水四聯(lián)箱-廓清池-出水箱-出水。 

  4、效果考證

  降低廢水懸浮物的三項措施施行后,對施行效果實施了考證。一是改型后的助凝劑加藥泵投運后,對助凝劑箱溶液耗費量實施計算,助凝劑加藥泵實踐流量到達(dá)了85/小時的設(shè)計規(guī)范。二是經(jīng)過查看石灰乳加藥泵流量的DCS歷史曲線,發(fā)現(xiàn)改型后實踐流量完整可到達(dá)1立方米/小時的設(shè)計請求。三是持續(xù)監(jiān)測新增廢水設(shè)備及廢水管路后廢水的質(zhì)量,屢次取樣化驗廢水含固量均小于0.8%。

  剖析廢水取樣化驗數(shù)據(jù),廢水懸浮物各項指標(biāo)均得到不同水平降落。降低脫硫廢水懸浮物含量的目的得以完成,廢水排放到達(dá)了國度《污水綜合排放規(guī)范》的一級排放規(guī)范。

  為穩(wěn)固各措施的效果,特別制定了三條穩(wěn)固措施,一是每天檢查真空皮帶脫水機濾布磨損狀況,避免濾布呈現(xiàn)孔洞,惹起廢水含固量增加;二是定期清算加藥泵各濾網(wǎng),避免梗塞后形成加藥量缺乏;三是定期清算廢水緩沖箱避免內(nèi)部漿液沉淀富集,增加廢水含固量。

  5、經(jīng)濟效益

  經(jīng)過降低脫硫廢水懸浮物含量,有效保證了廢水的達(dá)標(biāo)排放、改善了設(shè)備的運轉(zhuǎn)磨損、提升了系統(tǒng)運轉(zhuǎn)的穩(wěn)定性,同時給廢水系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)帶來了較好的直接經(jīng)濟效益和間接環(huán)境效益。

  直接經(jīng)濟效益是由于廢水來料含固量由原來的15%降低至0.8%左右,實踐廢水絮凝劑、助凝劑的運用量每月節(jié)約0.75噸、0.36噸左右,絮凝劑單價1500/噸,助凝劑單價19500/噸,每年原料費共計節(jié)約(0.75×1500+0.36×19500)×12個月=97680 

  間接環(huán)境效益是由于廢水來料含固量由原來的15%降低至0.8%左右,從而完成每月減少污泥排放約20×7車次=140噸,污泥排放的減少有效保證了周邊環(huán)境的改善,發(fā)明了宏大的環(huán)境效益。

 


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