在二沉池投加聚丙烯酰胺(PAM)常作為改善二沉池沉淀效果的輔助方法之一。在二沉池連續(xù)投加PAM后,整個污水處理系統(tǒng)運行效能提升與否尚不明確。2018年底—2019年初重慶兩江新區(qū)某污水處理廠二沉池出水SS高達25~30mg/L,通過在二沉池連續(xù)投加PAM,二沉池出水SS≤15mg/L。在改造前、后共兩個年度統(tǒng)計期內(nèi),從出水指標穩(wěn)定性、藥耗影響、化學(xué)產(chǎn)泥量方面進行分析、比較,得出在二沉池連續(xù)、長期投加PAM對該廠污水處理系統(tǒng)的影響是積極的。
1、工藝改造
該廠設(shè)計處理規(guī)模3×104m3/d,2016年9月投入運行,主要處理工業(yè)開發(fā)區(qū)生產(chǎn)、生活廢水,其中工業(yè)廢水占74%,工業(yè)廢水中以溶解性有機物為主,活性污泥質(zhì)輕,SVI值較高,出水指標執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918—2002)一級A標準。該廠建有2座中進周出輻流式二沉池,有效水深3.5m,原設(shè)計在二沉池進水主要投加聚合氯化鋁(PAC)進行化學(xué)除磷、輔助混凝沉淀去除SS,處理后的污水經(jīng)下一級濾布濾池過濾,以實現(xiàn)出水SS達標。
宋士幫的研究表明,在二沉池加入PAM能促進絮凝體的生成,對在反應(yīng)區(qū)形成有效的絮凝層具有較好的輔助作用,對提高出水水質(zhì)有益。2019年5月,該廠實施二沉池連續(xù)投加PAM改造,將PAM溶液由配藥間經(jīng)泵和管路輸送至二沉池進水配水井,經(jīng)污泥管道內(nèi)與污泥充分混合后流入兩組二沉池。
改造后工藝流程如圖1所示。
實施改造后,二沉池的上清液得到強化沉淀,SS明顯減少,日常運行中二沉池泥位也穩(wěn)定在0.5m以下。
2、水質(zhì)指標的變化
研究表明,在無機-有機復(fù)配絮凝劑中,PAC-PAM除磷除濁絮凝效果較好。同時,根據(jù)該廠改造前、后兩個年度內(nèi)出水水質(zhì)的一些局部數(shù)據(jù)可知,改造后出水SS、TP改善較為明顯,其余出水指標(如COD、TN、NH3-N等)無論是年度全部數(shù)據(jù)或者局部數(shù)據(jù)未見明顯改善。因此,對改造后主要去除對象SS、TP的穩(wěn)定性進行分析。
2.1 進水SS、TP
①進水SS該污水處理廠設(shè)計進水SS為280mg/L,該廠改造前、后兩個年度進水SS平均濃度在120~140mg/L之間,均低于設(shè)計處理濃度的1/2;2018年—2019年僅存在1d超負荷的情況,超負荷9.6%。從處理負荷上分析,改造前、后進水SS變化對出水SS穩(wěn)定性的影響較小。
②進水TP
廠改造前、后兩個年度進水TP平均值均未超過設(shè)計值,但是改造前一年度進水TP超負荷的次數(shù)占比為26.8%,改造后一年度此項占比為17.2%,下降9.6個百分點,改造前一年度TP處理負荷相對較大。
2.2 出水SS、TP
①該廠改造前、后兩個年度出水SS平均值變化較小,改造前一年出水SS超預(yù)警值的次數(shù)占比為8.2%,改造后一年此項占比為2.5%,下降5.7個百分點。
該廠兩個年度內(nèi)出水SS變化與進水SS變化未有明顯的相關(guān)性,即進水SS變化未對出水SS變化造成直接影響。該廠出水SS穩(wěn)定情況主要受污水處理系統(tǒng)影響,改造后出水SS整體均有所降低。
②出水TP
該污水處理廠出水TP預(yù)警值為0.30mg/L,該廠改造前、后兩個年度出水TP平均濃度相等,但是改造前一年出水TP超預(yù)警值的次數(shù)占比為11.8%,改造后一年此項占比為4.4%,下降7.4個百分點。
通過分別對兩個年度進、出水TP數(shù)據(jù)的進一步統(tǒng)計分析得出,改造前一年出水TP超預(yù)警值的次數(shù)分別對應(yīng)的進水TP為4.55~18.61mg/L,均值為8.53mg/L,其中超設(shè)計負荷占比93.0%,占該年度超設(shè)計負荷總次數(shù)的41.2%。改造后一年度出水TP超預(yù)警值的次數(shù)分別對應(yīng)的進水TP為4.20~18.12mg/L,均值為7.94mg/L,其中超設(shè)計負荷占比87.5%,占該年度超設(shè)計負荷總次數(shù)的22.2%。因此,出水TP出現(xiàn)超預(yù)警值的情況多數(shù)是進水TP超設(shè)計負荷所致,但進水TP超設(shè)計負荷對出水TP的直接影響在改造后已降低近1/2,改造后出水TP更趨穩(wěn)定。
3、藥耗及化學(xué)產(chǎn)泥量分析
該廠聚合氯化鋁用量變化是影響整體藥耗的主要因素,而進水TP波動變化是影響聚合氯化鋁用量變化的主要因素。進水TP波動變化主要是汽車制造含磷廢水、印刷電路板制造含磷廢水排放所致,該廠采取在一級處理、二級處理工藝段兩點投加PAC,其中一級處理段采用間歇投加方式,二級處理段采用連續(xù)投加方式,依據(jù)運行中進水TP波動變化關(guān)聯(lián)出水TP波動變化這一情況可知,一級處理段投加PAC運行的條件在改造前后分別是A2/O生物池進水TP≥3.5、4.0mg/L。
改造前,A2/O生物池進水TP<3.5mg/L出現(xiàn)的次數(shù)占總次數(shù)的46.58%,僅采取二級處理段單點投加PAC,單耗為70.14kg/103m3。另外,A2/O生物池進水TP≥3.5mg/L出現(xiàn)的次數(shù)占總次數(shù)的53.42%,該廠采取在一級處理、二級處理工藝段同時兩點投加PAC,其中一級處理段PAC單耗為40.40kg/103m3,二級處理段PAC單耗為36.67kg/103m3。按照投加點位藥耗分別統(tǒng)計,一級處理段PAC單耗40.40kg/103m3,二級處理段PAC單耗106.81kg/103m3。
改造后,A2/O生物池進水TP<4.0mg/L出現(xiàn)的次數(shù)占總次數(shù)的69.95%,僅采取二級處理段單點投加PAC,單耗為23.06kg/103m3。另外,A2/O生物池進水TP≥4.0mg/L出現(xiàn)的次數(shù)占總次數(shù)的30.05%,該廠依然采取在一級處理、二級處理工藝段同時兩點投加PAC,其中一級處理段PAC單耗為10.35kg/103m3,二級處理段PAC單耗為11.44kg/103m3。按照投加點位藥耗分別統(tǒng)計,一級處理段PAC單耗10.35kg/103m3,二級處理段PAC單耗為34.50kg/103m3。
改造后PAC合計單位耗用量由原來的147.21kg/103m3降到44.85kg/103m3,絕對下降量達102.36kg/103m3,下降較為明顯;改造后,PAM單耗僅為0.56kg/103m3,該廠整體藥耗降低明顯。
陳中穎等的研究表明,由于PAM用量較小,對污泥產(chǎn)量貢獻不大,基于常規(guī)運行數(shù)據(jù)的污水處理廠PAC化學(xué)污泥產(chǎn)率系數(shù)均值為6.31t/tAl。該廠所用PAC平均含Al量為15.88%,改造前、后一年度PAC化學(xué)污泥量分別為894.71、326.94t,改造后化學(xué)污泥減量達567.77t。實施改造后,該廠濕污泥產(chǎn)泥率由1.64t/103m3降至0.99t/103m3,化學(xué)污泥減量貢獻了其中的34.74%,對整體產(chǎn)泥率降低貢獻較大。
3、結(jié)論
①在二沉池進水投加PAM溶液能強化二沉池的沉淀效果,進水TP超設(shè)計負荷對出水TP的直接影響在改造后已降低近1/2,改造后出水TP更趨于穩(wěn)定。
②將出水SS、TP與預(yù)警值進行比較,等效工序能力指數(shù)均優(yōu)于改造前的值,水質(zhì)穩(wěn)定性更高。
③改造后,PAC絕對下降量明顯,PAM絕對增長量較小,總體藥耗降低明顯。隨著PAC用量的減少,化學(xué)產(chǎn)泥量隨之減少,對整體產(chǎn)泥率降低貢獻較大