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江蘇銘盛環(huán)境

農藥廢水生化處理 哪家靠譜

文章出處:未知發(fā)表時間:2021-11-19 15:34:02



工業(yè)污水,工業(yè)廢水處理免費方案咨詢電話:400-699-1558,江蘇銘盛環(huán)境24H手機熱線:158-9646-8025

 

 

   農藥生產過程中產生大量廢水,廢水中的特征有機污染物以長鏈、雜環(huán)類物質為主,為農藥廢水的處置帶來嚴峻的應戰(zhàn)。目前,農藥廢水經過企業(yè)一級預處置到達接收規(guī)范后再排入園區(qū)污水處置廠實行二次處置,處置后達標排放。企業(yè)預處置后的廢水主要呈現有機物品種復雜、可生化性差、水質及水量動搖大、具有一定生物毒性等特性,為二級處置設備的設計及運轉帶來極大的難度,污水處置廠通常采取生化處置+深度處置的工藝。有研討顯現,臭氧催化氧化具有氧化性強、無二次污染、便于連續(xù)操作等優(yōu)點,已被普遍運用于水處置中,近年來常被新建的工業(yè)污水處置廠在設計工藝流程時采用。曝氣生物濾池也是近年來水處置范疇研討的重點。

 

  本工作經過中試實驗,采用厭氧消化—A/O—臭氧催化氧化—BAF”組合工藝處置農藥企業(yè)污水處置站出水,研討該工藝技術道路的可行性和穩(wěn)定性,優(yōu)化工藝參數,為農藥廢水的深度管理提供根據。

 

  1、實驗過程

 

  1.1 實驗水樣

 

  實驗用水取自某農藥生產企業(yè)污水處置站出水。該企業(yè)以合成農藥、農藥中間體為主,同時加工多種劑型的制劑。該企業(yè)污水處置站主體采用分質預處置+生化處置的工藝,其中生化工段的總停留時間超越8d,生化出水的水質指標見表1。由表1可見,該廢水具有低BOD5/COD(小于0.1)、高總氮和高鹽濃度等特性。

 

圖片24 

  1.2 工藝流程

 

  農藥工業(yè)廢水處工藝流程見圖1。農藥廢水生化出水經過泵提升至調理池,調理水質水量后泵入厭氧折流板反響器(ABR),經過厭氧提升廢水可生化性、降低色度;厭氧出水自流進入A/O(MBR)實行硝化-反硝化反響,A/O池設置內回流系統,回流比控制在100%,在A池投加碳源醋酸鈉,同時在好氧池設置膜組件;MBR池出水泵入臭氧催化氧化—BAF”深度處置系統,臭氧池內部填充負載型Fe2O3-TiO2-MnO2/Al2O3催化劑,在經過臭氧催化氧化降解水中有機物的同時提升廢水的可生化性,出水自流進入BAF單元,選用高比外表積的陶粒作為BAF濾料,BAF出水進入排放池達標排放。中試設計水量為12t/d,出水水質需滿足江蘇省《化學工業(yè)主要水污染物排放規(guī)范》(DB32/939—2006)中的一級規(guī)范。

 

圖片25 

  1.3 中試設備及工藝參數

 

  1)調理池:搜集企業(yè)污水處置站出水,調理水質水量,有效容積4m3,停留時間8h。

 

  2)ABR池:采用首格升流式ABR反響器,布水方式為底部穿孔管布水,池內裝置組合填料,末格污泥回流,控制污泥質量濃度為6000mg/L。厭氧池有效容積為13.54m3,停留時間為27h。

 

  3)A/O(MBR)池:A/O池有效容積17m3,其中A池停留時間8h,O池停留時間26h。A池采用機械攪拌機攪拌,投加醋酸鈉實行反硝化,O池裝置聚四氟乙烯(PTFE)材質膜組件,設置硝化液回流,回流比100%,池內污泥質量濃度控制在8000~10000mg/L。

 

  4)臭氧催化氧化池:包括臭氧氧化池和脫氣池,有效池容積0.75m3,臭氧氧化池停留時間1h,脫氣池停留時間0.5h。臭氧氧化池內部填充催化劑,填充量為35%,臭氧投加量為50mg/L,采用剛玉曝氣的方式在底部投加臭氧。

 

  5)BAF池:陶粒填充層有效容積1m3,陶粒填充高度1.5m,頂部進水底部出水,停留時間2h,分別設置氣、水反沖洗系統。

 

  1.4 剖析辦法

 

  COD、BOD5ρ(NO3--N)、ρ(NH3-N)、TNρ(有機氮)ρ(Cl-)等指標的測定均采用規(guī)范辦法;pH采用酸度計(pHB-2型,上海雷磁儀器廠)測定;濁度采用便攜式濁度儀(2100P型,HACH公司)測定。

 

  2、結果與討論

 

  2.1 ABR池處置效果

 

  ABR池啟動初期,以某開發(fā)區(qū)污水處置廠好氧回流污泥和某市政污水廠生化污泥為接種污泥,輔以投加面粉及醋酸鈉溶液實行馴化。培育初期以開發(fā)區(qū)污水處置廠好氧池配水井廢水作為中試進水,并逐漸混入化工廢水,經過察看運轉數據逐漸增加實踐廢水參加量,直至正常進水。ABR池啟動期間的COD及有機氮的變化狀況分別為見圖2、圖3。從圖中能夠看出:厭氧運轉20d后,有機氮開端有明顯的去除,COD去除率也開端明顯提升;到運轉35d后,厭氧污泥開端成熟,COD去除率穩(wěn)定在30%左右,有機氮去除率達60%以上,厭氧出水有機氮質量濃度低于10mg/L。經測定,廢水BOD5/COD由原來的小于0.10提升0.28,廢水的可生化性得到提升,為后續(xù)MBR工藝單元進一步降解發(fā)明了條件。

 

圖片26 

圖片27 

  2.2 A/O(MBR)池處置效果

 

  A/O(MBR)池的接種污泥同上,以ABR池出水作為進水,同時向A池按比例投加碳源醋酸鈉。A/O池的馴化周期較短,運轉15d后處置效果即趨于穩(wěn)定。圖4和圖5分別為A/O(MBR)池穩(wěn)定運轉期間CODTN的變化狀況。由圖4可見,COD去除率與進水COD成正比,A/O(MBR)池的COD去除率穩(wěn)定在45%以上,最高可達60%。由圖5可見,A/O(MBR)池的TN去除率穩(wěn)定在70%以上,出水TN小于20mg/L,最低為9.8mg/L,低于ABR池出水有機氮的濃度,闡明有機氮在A/O(MBR)池中得到進一步降解。

 

圖片28 

圖片29 

  運轉過程中膜通量的變化見圖6。由圖6可見,運轉初始,膜通量為15.8L/(m2/h),隨著運轉時間的延長,膜通量逐步降落,膜污染逐步加重,運轉至180min后,膜通量降落至8.2L/(m2?h)。采用清水反洗后,膜通量可恢復至初始值,連續(xù)運轉2個月后膜通量仍堅持在15.0L/(m2?h)以上,標明PTFE材質的MBR膜抗污染性能比擬好。

 

圖片30 

  2.3 臭氧催化氧化池及BAF池的處置效果

 

  BAF池啟動時,將臭氧催化氧化池出水稀釋一半后再進入反響器,連續(xù)運轉,馴化過程中額外添加醋酸鈉。運轉過程中依據去除效果逐步增加水量,減少醋酸鈉投加量。經過約30d的運轉,BAF池初步掛膜勝利,進水全為臭氧催化氧化出水,中止投加醋酸鈉。臭氧催化氧化池+BAF池對COD的去除效果及COD去除率見圖7和圖8

 

圖片31 

圖片32 

  由圖7和圖8可見:臭氧催化氧化池運轉初期對COD的去除率高達35%以上,運轉7d后,去除率逐漸降落,運轉15d后趨于穩(wěn)定,這是由于臭氧催化劑具有一定的吸附功用,運轉初期局部有機物被吸附,待吸附飽和后COD的去除率堅持穩(wěn)定;穩(wěn)定運轉階段,在臭氧投加量為50mg/L的條件下,COD78~110mg/L降落至59.2~85.8mg/LCOD去除率堅持在25%以上,最高到達31.3%。

 

  BAF池啟動階段,COD去除率增加也較為明顯,此時降解的COD大多數為醋酸鈉,同時填料也具有一定的吸附效果。由圖8可見,運轉8d后,去除率開端降落,運轉約35dCOD去除率又開端升高,系統趨于成熟。由圖7可見,臭氧催化氧化出水COD59.2~85.8mg/L之間動搖時,BAF池的最終出水COD穩(wěn)定在51.2~71.4mg/L,標明系統具有較強的耐沖擊負荷才能,有機物在臭氧催化氧化階段得到轉化,廢水可生化性大幅提升。

 

  2.4 系統連續(xù)運轉

 

  采用圖1工藝流程處置農藥生產企業(yè)污水站生化二級出水,廢水初始pH6~9COD214~346mg/L,ρ(NH3-N)8~35mg/L,TN65~108mg/L,系統各單元處置效果穩(wěn)定后全流程連續(xù)運轉30d,中試結果見圖9。由圖9可見,出水COD51.2~71.4mg/L,ρ(NH3-N)2.4~6.8mg/L,TN13.6~19.2mg/L,均低于江蘇省《化學工業(yè)主要水污染物排放規(guī)范》(DB32/939—2006)中的一級規(guī)范,廢水經處置后可完成穩(wěn)定達標排放。

 

圖片33 

  3、結論

 

  a)ABR池運轉35d后,COD去除率穩(wěn)定在30%左右,有機氮去除率達60%以上,BOD5/COD由原來的小于0.10提升0.28,廢水可生化性提升。

 

  b)A/O(MBR)池對水中COD的去除率穩(wěn)定在45%以上,最高可達60%;對水中TN的去除率穩(wěn)定在70%以上,出水TN小于20mg/L。PTFE材質的MBR膜抗污染性能比擬好,系統連續(xù)運轉2個月后膜通量僅從15.8L/(m2?h)降落至15.0L/(m2?h)。

 

  c)在臭氧投加量為50mg/L的條件下,廢水經臭氧催化氧化后水中COD78~110mg/L降落至59.2~85.8mg/L,COD去除率堅持在25%以上,最高到達31.3%。臭氧催化氧化出水COD存在一定的動搖,BAF池的最終出水COD能夠穩(wěn)定在51.2~71.4mg/L,標明系統具有較強的耐沖擊負荷才能,有機物在臭氧催化氧化階段得到轉化,廢水可生化性大幅提升。

 

  d)厭氧消化—A/O—臭氧催化氧化—BAF組合工藝勝利運用于處置農藥廢水,系統連續(xù)運轉后出水水質穩(wěn)定到達江蘇省《化學工業(yè)主要水污染物排放規(guī)范》(DB32/939—2006)中的一級規(guī)范,運轉效果良好。