隨著現(xiàn)代工業(yè)的開展,水污染越來越嚴(yán)重,特別是金屬加工含乳化油廢水,包括水基金屬加工液廢水、熱處置淬火油的清洗劑廢水, 具有乳化水平高、化學(xué)成分復(fù)雜、COD 可達(dá)幾萬至幾十萬ppm、可生化性差等諸多特性。其中所含的分散油和乳化油等有機(jī)污染物濃度很高,對整個(gè)生態(tài)環(huán)境都會產(chǎn)生不良的影響。依據(jù)2016年9月1日起施行的《GB/T 32529—2016 熱處置清洗廢液回收及排放技術(shù)請求》中所給出的熱處置清洗廢液中污染物最高允許排放濃度,熱處置清洗廢液經(jīng)過處置后,COD值請求低于150mg/L。而當(dāng)前普遍采用的工業(yè)廢水處理工藝,要么對廢水水質(zhì)請求高,只能處置COD值10 000以下的廢水; 要么工藝過于復(fù)雜, 所需運(yùn)用的化學(xué)藥劑用量大,并且出水水質(zhì)動(dòng)搖大,整體處置本錢過高。因而,針對金屬加工行業(yè)特別是熱處置行業(yè)廢水排放總量小、頻次低的特性,開發(fā)與此相匹配的廢水處置新工藝或成套設(shè)備,正越來越成為行業(yè)研討熱點(diǎn)。本文對鐵碳微電解分離Fenton氧化法在金屬加工廢液的處置方面實(shí)行了實(shí)驗(yàn)研討;對集成型廢水處置成套設(shè)備實(shí)行了初步開發(fā),并應(yīng)用于廢水處置中試實(shí)驗(yàn)。
一、實(shí)驗(yàn)過程
(1) 廢水水質(zhì)
礦物油基乳化型切削液廢液, 其相關(guān)參數(shù):COD為82 800m g/L,pH值為7.9;植物油基半合成切削液廢液,其相關(guān)參數(shù):COD為124 800mg/L,pH值為8.2;熱處置淬火油清洗劑廢液,其相關(guān)參數(shù):COD為12 500mg/L,pH值為10.5。上述廢水均取自南京科潤工業(yè)介質(zhì)股份有限公司的不同客戶現(xiàn)場。
( 2 )實(shí)驗(yàn)過程
小試實(shí)驗(yàn)
取200mL待處置含油廢水于500mL燒杯中,置于磁力攪拌器上并開啟攪拌,用濃硫酸調(diào)理pH值至2~3;將20g鐵碳微電解填料放入燒杯,反響30min后取出填料;再次運(yùn)用適量濃硫酸調(diào)理pH值為2~3;向燒杯中滴加1.5mL雙氧水,繼續(xù)反響60~100min;向燒杯中參加適量氫氧化鈣,調(diào)理pH值至8~9;向燒杯中參加1mL濃度為0.3%的PAM水溶液,繼續(xù)攪拌20min;中止攪拌,將燒杯內(nèi)的廢液經(jīng)過真空水泵抽濾,搜集濾液。中試實(shí)驗(yàn):將200L待處置含油廢水注入廢水處置中試設(shè)備廢水桶內(nèi),開啟鼓泡攪拌,運(yùn)用濃硫酸調(diào)理廢水pH值至2~3;開啟廢水桶的氣動(dòng)隔閡泵,調(diào)理氣壓為0.1MPa,使流量控制在150L/h左右,將廢水抽至鐵碳微電解反響單元;開啟鐵碳微電解反響單元的鼓泡,廢水注滿反響單元后與預(yù)先放置在反響器內(nèi)的鐵碳微電解填料反響,并溢流至高級氧化反響單元;待廢水全部進(jìn)入高級氧化反響單元后,開啟鼓泡攪拌,并再次運(yùn)用濃硫酸調(diào)理pH值至2~3;向高級氧化反響單元參加2k g雙氧水,繼續(xù)反響3h;運(yùn)用氫氧化鈣調(diào)理廢水pH值為8~9后,參加1kg濃度為0.3%的PAM,繼續(xù)攪拌20min;開啟板框式壓濾機(jī)進(jìn)液泵,將廢水實(shí)行壓濾處置并搜集濾液。
二、結(jié)論
實(shí)驗(yàn)結(jié)果標(biāo)明,采用鐵碳微電解與Fenton氧化聯(lián)用法能夠直接對高濃度、高COD的金屬加工含油廢水實(shí)行處置,能耗低、投藥量低、COD去除率高(80%以上)。因而,能夠?qū)⑵渑c生化處置工藝實(shí)行串聯(lián),降低生化處置負(fù)荷,使處置后的水質(zhì)更穩(wěn)定,排放達(dá)標(biāo)。同時(shí),經(jīng)過本文中的研討和探究,關(guān)于熱處置、機(jī)加工等廢水排放頻次低、總量小的行業(yè),更合適運(yùn)用小型成套設(shè)備處置廢水,其處置效果佳、投資本錢低、市場前景大。