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膜分離技術(shù)在酸洗工業(yè)廢水處理中的應(yīng)用解析

文章出處:未知發(fā)表時(shí)間:2021-12-02 13:42:27


 

圖片1 

 

  1、工程概略

 

  1.1 廢水處置設(shè)計(jì)剖析

 

  某鋼鐵有限公司主要運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目為焊絲、鋼絲、鋼絞線、鋼絲繩等優(yōu)質(zhì)金屬制品。在產(chǎn)品生產(chǎn)中會(huì)生成大量的酸洗廢水,該企業(yè)采用固液分離膜技術(shù)處置廢水的過(guò)程中,能夠到達(dá)污水綜合排放的指標(biāo),并能帶來(lái)較大的經(jīng)濟(jì)效益。因而該種廢水處置方式被該企業(yè)積極推行運(yùn)用。其中該企業(yè)對(duì)含酸廢水量實(shí)行計(jì)算顯現(xiàn)為320m3/h。

 

  1.2 廢水處置流程剖析

 

  工業(yè)生產(chǎn)中產(chǎn)生的酸洗廢水,排水集水井中,在酸水泵初次處置下,對(duì)廢水實(shí)行提升,在石灰石固定濾床的作用下,實(shí)行中和反響,促使廢水在石灰石作用下,將PH值穩(wěn)定在4.5之間。隨后經(jīng)處置后的廢水排入隔油調(diào)理池中,完成對(duì)酸洗廢水的水質(zhì)和水量的調(diào)理。在隔油調(diào)理池的作用下除去浮油。隨后將除去浮油的酸洗廢水排入耐腐蝕化工泵中,實(shí)行中和反響。將廢水PH值設(shè)定在8.6左右,促使廢水中的Fe2+Fe3+OH-反響生成Fe(OH)2Fe(OH)3,并子啊攪拌作用下,避免生成物沉淀下來(lái)。然后在將處置后的廢水排入中間水池,經(jīng)緩沖作用后依托潛污泵提升,流入固液膜分離器中。在固液膜處置器的作用下促使固體顆粒在濾膜作用下被截留,經(jīng)濾膜處置后的廢水進(jìn)入下個(gè)處置單元。當(dāng)固體顆粒積聚到一定量時(shí),應(yīng)用以秒計(jì)的脈沖行反沖處置。一個(gè)過(guò)濾周期的定義為濾膜外表上的污泥被徹底肅清潔凈。別離器中的污泥稍作停留之后排入污泥池內(nèi)。將處置后的廢水應(yīng)用重力作用流入回收池中,從而完成了酸洗廢水的整個(gè)處置流程。并將其處置后的廢水一局部用于工業(yè)生產(chǎn)中,一局部用來(lái)配制石灰乳,還有一局部將其達(dá)標(biāo)后排放。

 

  1.3固液分離膜處置技術(shù)相關(guān)設(shè)計(jì)單元

 

  固液分離膜處置技術(shù)主要構(gòu)筑物有集水井、石灰石固定濾床、隔油調(diào)理池、序批式中和反響池、中間水池、回用水池以及污泥池。此外主要處置設(shè)備為耐酸泵、自吸酸洗泵、潛污泵、酸回調(diào)泵、離心泵、螺桿泵、回用水供水系統(tǒng)??諌簷C(jī)、羅茨鼓風(fēng)機(jī)、保送機(jī)、離心機(jī)以及絮凝劑投配安裝等。

 

  2、處置設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)效果

 

  該企業(yè)在固液分離膜技術(shù)工程完工以來(lái),各設(shè)備均正常運(yùn)轉(zhuǎn)。其中外排廢水中的pH值、CODSS、TP等指標(biāo)均到達(dá)了污水綜合排放的規(guī)范。其中污水中詳細(xì)成分剖析如下。

 

  2.1 出水水質(zhì)剖析

 

  (1)總鐵:本次工程項(xiàng)目中,58~232mg/L為進(jìn)水總鐵濃度的動(dòng)搖范圍,0.4mg/L以下為出水總鐵濃度穩(wěn)定范圍。形成以上結(jié)果的緣由為固液膜高效的別離性質(zhì)。固液膜組建在膨化技術(shù)作用下,能夠確保固液分離膜孔徑的平均。從而保證細(xì)小顆粒不能透過(guò)火離膜。促使Fe(OH)2Fe(OH)3沉淀物在固液分離膜的外表截留,將其全部除去。

 

  (2)CODCOD的變化與總鐵變化狀況呈現(xiàn)類似的特征,剖析其變化沒(méi)有構(gòu)成一定的規(guī)律,由于復(fù)原性亞鐵離子在廢水中大量呈現(xiàn),其測(cè)定COD時(shí)復(fù)原生成了重鉻酸跟。因而能夠這樣以為COD的除去就是亞鐵離子的去除過(guò)程。

 

  (3)TP:金屬制品在加工作過(guò)程中的磷化程序是TP的主要生成來(lái)源。TP進(jìn)入廢水系統(tǒng)中要是經(jīng)過(guò)磷化槽溢流、產(chǎn)品挾帶。該工程中Zn2+和磷酸根為磷化液的主要成分。生產(chǎn)工藝與廢水中TP含量有重要關(guān)系,在生產(chǎn)工藝不肯定性的影響下,促使廢水中的TP濃度也呈現(xiàn)不肯定性的特征。因此沒(méi)有找到TP處置的規(guī)律性。該該企業(yè)項(xiàng)目實(shí)行剖析,發(fā)現(xiàn)廢水經(jīng)二級(jí)中和/固液分離膜技術(shù)處置后,出水TP<0.1mg/L,TP除去率能夠到達(dá)99%以上。能夠到達(dá)較好的TP處置效果。

 

  2.2 回用水質(zhì)剖析

 

  2.2.1 氯離子濃度在回收水質(zhì)中積聚的影響

 

  酸洗劑采用鹽酸時(shí),會(huì)生成大量的Cl-。廢水在處置過(guò)程中Cl-要想完整除去存在較大艱難。若將回用水作為漂洗水運(yùn)用,Cl-會(huì)重重生成,并隨著酸洗后的金屬制品重新進(jìn)入廢水中,由此將Cl-的濃度不時(shí)增加,這樣的過(guò)程被稱為積聚效應(yīng)。作為活化陰離子的Cl-,能夠在金屬外表缺陷處吸附。點(diǎn)蝕點(diǎn)位到達(dá)時(shí),電場(chǎng)強(qiáng)度最高的位置在外表膜的單薄局部,會(huì)溶解金屬外表微區(qū),呈現(xiàn)點(diǎn)蝕中心。氯離子在陽(yáng)極極化條件下,會(huì)促使金屬發(fā)作孔蝕問(wèn)題。此外,金屬外表蝕孔問(wèn)題的能夠隨同氯離子濃度的上升,促使孔蝕電位降落,加深孔蝕問(wèn)題的水平。剖析其孔內(nèi)酸性環(huán)境呈現(xiàn)的緣由是由于FeCl2水解形成的。針對(duì)以上問(wèn)題就需求積極控制氯離子的濃度。采用固液分離技術(shù)處置酸洗廢水,能夠?qū)⒙入x子濃度控制在恒定程度,即便在某一時(shí)間段氯離子濃度增加的飛快,但是抵達(dá)峰值時(shí)會(huì)呈現(xiàn)逐步降落的趨向。呈現(xiàn)上述變化主要的緣由在于酸洗生產(chǎn)工藝本身的特性決議。因而再用固液分離膜技術(shù)處置污水時(shí),需求定期改換酸液槽內(nèi)的鹽酸,降低鹽酸酸度。酸液槽中的鹽酸在改換完成后,會(huì)進(jìn)入正常生產(chǎn)程序,之后回用水中氯離子濃度會(huì)逐步上升,并到達(dá)某個(gè)峰值,由此不時(shí)循環(huán)。

 

  2.2.2 CaCl2濃度在回收水質(zhì)中積聚的影響

 

  該企業(yè)生產(chǎn)中,Fe2+、Cu2+、Zn2+等是鹽酸酸洗廢水中常見(jiàn)的陽(yáng)離子,Cl-、PO43-等是鹽酸酸洗廢水中常見(jiàn)的陰離子。酸洗廢水中的重金屬離子和PO43-會(huì)在固液分離膜技術(shù)的應(yīng)用下,構(gòu)成懸浮物,并將其除去。重金屬離子和PO43-的去除過(guò)程,主要是經(jīng)過(guò)向廢水中參加Ca2+來(lái)完成,經(jīng)過(guò)相關(guān)化學(xué)反響生成CaCl2鹽。本次研討生產(chǎn)中,該企業(yè)在加工金屬制品的過(guò)程中,其中有一條生產(chǎn)線為熱鍍錫處置工藝,該工藝主要目的是對(duì)金屬制操行熱度處置。詳細(xì)操作流程為將金屬制品加熱到400℃以上,并在其外表行鍍錫處置操作。當(dāng)金屬構(gòu)件采用回用水來(lái)漂洗時(shí),金屬構(gòu)件的外表會(huì)殘留大量的CaCl2,當(dāng)溫度到達(dá)260℃時(shí),金屬構(gòu)件外表上會(huì)生成白色多孔狀無(wú)水CaCl2。以上操作能夠由于白色多孔狀無(wú)水CaCl2的存在影響之后的鍍錫處置流程,進(jìn)而降低產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量。當(dāng)回用水比例維持在74%左右時(shí),能夠?qū)?/span>CaCl2的濃度實(shí)行檢測(cè),由檢測(cè)結(jié)果能夠看出CaCl2和氯離子濃度變化的趨向具有類似性,剖析其緣由為Ca2+為回收用水中主要陽(yáng)離子。該企業(yè)在對(duì)廢水處置過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)將其回用水比例控制在74%左右時(shí),對(duì)其產(chǎn)品形成的影響較小。并依照1.2m3/t漂洗用水量計(jì)算,得出新增耗水量為0.37m3/t,與同行業(yè)相比存在較大優(yōu)勢(shì)。

 

  3、膜投入的資金本錢剖析

 

  該企業(yè)再用固液分離膜技術(shù)處置廢水中,總的資金投入為1234萬(wàn)元。其中資金投入主要應(yīng)用在膜組件改換費(fèi)用、設(shè)備折舊費(fèi)用、人工藥劑以及電費(fèi)上。對(duì)該企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)本錢實(shí)行剖析,得出2.006/m3為處置本錢,0.433/m3為電費(fèi),0.082/m3為人工費(fèi),0.319/m3為膜組件改換費(fèi)用等。如過(guò)依照70%的出水回收率以及7.6/m3的工業(yè)用水費(fèi)用來(lái)計(jì)算,該企業(yè)能夠每年節(jié)約自來(lái)用水量192.23×104m3,節(jié)約水費(fèi)為1423.8萬(wàn)元。工程收益在將運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用扣除之后,能夠到達(dá)862.27萬(wàn)元/a。由此可見(jiàn),帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益是如此宏大。工業(yè)生產(chǎn)中回用水比例穩(wěn)定在一定范圍,沒(méi)有呈現(xiàn)明顯進(jìn)步的緣由是廢水中存在大量氯化鈣。在科學(xué)技術(shù)不時(shí)進(jìn)步的過(guò)程中,反浸透脫鹽酸技術(shù)也不時(shí)的更新和完善,在技術(shù)不時(shí)完善的前提下,膜組件的本錢也呈現(xiàn)顯著降低的趨向。當(dāng)工業(yè)生產(chǎn)局部出水脫鹽處置時(shí),采用反浸透脫鹽技術(shù),能夠?qū)⒒赜盟谋壤‘?dāng)進(jìn)步,由此將工業(yè)生產(chǎn)中的運(yùn)營(yíng)本錢明顯降低,為工業(yè)生產(chǎn)帶來(lái)宏大的經(jīng)濟(jì)效益。

 

  4、結(jié)論

 

  鋼鐵行業(yè)中采用二級(jí)中和/固液分離膜技術(shù)處置酸洗廢水,與傳統(tǒng)工業(yè)廢水處工藝相比具有較大有點(diǎn)。比方,污水處置工藝愈加簡(jiǎn)單,防止了傳統(tǒng)工藝流程冗雜的問(wèn)題。此外污水處置后的水質(zhì)有了較大進(jìn)步,并能節(jié)約占空中積。關(guān)于污泥脫水艱難的處理有重要意義。對(duì)工業(yè)生產(chǎn)帶來(lái)了較大便利。此外,該項(xiàng)污水處置技術(shù)的應(yīng)用,能夠?qū)⑺嵯磸U水處置后的水質(zhì)到達(dá)污水綜合排放規(guī)范,并能將其處置后的污水應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)中,關(guān)于進(jìn)步污水資源的應(yīng)用率和經(jīng)濟(jì)效益有重要作用。最后,固液分離膜技術(shù)在處置污水過(guò)程中,能夠節(jié)約工業(yè)污水處置的本錢。本次研討中顯現(xiàn),回用水的處置本錢為2.006/m3,經(jīng)固液分離膜技術(shù)的投入運(yùn)用,促使新水耗量極大降低,相比于同行業(yè)有了較大節(jié)約。能夠?yàn)槠髽I(yè)的開(kāi)展節(jié)約更多經(jīng)濟(jì)本錢。綜上所述,固液分離膜技術(shù)在處置酸洗廢水中能夠被普遍運(yùn)用。