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隨著國(guó)內(nèi)環(huán)保請(qǐng)求日益提升,許多污水處置廠都面臨尾水深度凈化這一需求。很多尾水深度凈化工程需求將原污水處置廠的《城鎮(zhèn)污水處置廠污染物排放規(guī)范》(GB18918-2002)一級(jí)B出水提升至穩(wěn)定到達(dá)一級(jí)A規(guī)范。關(guān)于某些污水處置廠,由于進(jìn)水的氨氮、總氮較高,或C/N失衡,僅依托A2/O或相似工藝很難將出水的總氮指標(biāo)處置到一級(jí)A規(guī)范,需求在末端增設(shè)反硝化濾池。
一、污水廠改造前的情況
1.1 改造前水量、水質(zhì)
本污水處置廠位于湖北省南部,設(shè)計(jì)處置范圍3萬(wàn)噸/日,主要處置左近的居民生活污水及局部工業(yè)廢水,其中,高含氮廢水來(lái)自左近的生物保健品公司,經(jīng)企業(yè)工業(yè)污水處理站預(yù)處置后到達(dá)《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)規(guī)范》(GB/T31962-2015)后排入污水處置廠。設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)及多年運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)測(cè)進(jìn)出水水質(zhì)如表1所示。
括號(hào)外數(shù)值為水溫>12℃時(shí)的控制指標(biāo),括號(hào)內(nèi)數(shù)值為水溫≤12℃時(shí)的控制指標(biāo)。
1.2 改造前工藝流程
改造前該污水處置廠采用“二級(jí)A+O生物池”的工藝,主要構(gòu)筑物有粗格柵、細(xì)格柵及旋流沉砂池、二級(jí)A+O池、二沉池和紫外消毒池,理論證明該工藝可以有效去除有機(jī)物、氨氮和總氮,出水水質(zhì)到達(dá)國(guó)度規(guī)范《城鎮(zhèn)污水處置廠污染物排放規(guī)范》(GB18918-2002)一級(jí)B規(guī)范,工藝流程如圖1所示。
二、提標(biāo)改造設(shè)計(jì)計(jì)劃
2.1 設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)
提標(biāo)改造后污水處置廠出水應(yīng)執(zhí)行國(guó)度《城鎮(zhèn)污水處置廠污染物排放規(guī)范》(GB18918-2002)一級(jí)A規(guī)范,詳見表2。
括號(hào)外數(shù)值為水溫>12℃時(shí)的控制指標(biāo),括號(hào)內(nèi)數(shù)值為水溫≤12℃時(shí)的控制指標(biāo)。
2.2 工藝流程
提標(biāo)的指標(biāo)主要是總氮、總磷、SS等,工藝流程圖如圖2。
2.3 上向流反硝化濾池的選擇
由于本污水處置廠占空中積有限,進(jìn)水總氮指標(biāo)較高,反硝化濾池選用上向流反硝化濾池,能夠經(jīng)過(guò)加高濾料高度的方式,滿足硝酸鹽氮的容積負(fù)荷的請(qǐng)求,總磷和懸浮物均可經(jīng)過(guò)后續(xù)的磁混凝沉淀池去除,綜合比擬,該工藝道路的工程投資、占空中積都比深床反硝化濾池低;深床反硝化濾池雖同時(shí)具有脫氮除磷功用,但其流態(tài)為下向流,濾料不能過(guò)厚否則容易呈現(xiàn)負(fù)水頭或氣阻,濾料高度遭到限制,另外遭到占空中積限制,造價(jià)高,工藝復(fù)雜,設(shè)備維修復(fù)雜,故不選用。
上向流式反硝化濾池構(gòu)造表示圖見圖3。
2.4 上向流反硝化濾池的工藝設(shè)計(jì)參數(shù)
上向流式反硝化濾池系統(tǒng)分為6組,每組的處置水量為5000噸/日,進(jìn)水采用電動(dòng)閥門+手動(dòng)閥門調(diào)理平均布水,進(jìn)水經(jīng)過(guò)廢品濾板和長(zhǎng)柄濾頭配水,依次經(jīng)過(guò)濾頭、濾板,承托層、濾料層,出水經(jīng)過(guò)穩(wěn)流板穩(wěn)流后,進(jìn)入集水槽,最后進(jìn)入后端的磁混凝沉淀池。
為了應(yīng)對(duì)高含氮廢水沖擊,濾池設(shè)計(jì)容積負(fù)荷1.0kgNO3-N/(m2·d),濾速4.3m/h,強(qiáng)迫濾速5.2m/h;陶粒濾料濾料采用3~5mm陶粒濾料,厚度為3m,單格過(guò)濾面積48m2,總過(guò)濾面積288m2。
反硝化濾池反沖洗采用氣水結(jié)合反沖洗,反沖洗強(qiáng)度:水洗20m3/(m2·h),氣洗50m3/(m2·h)。分三個(gè)階段:第一階段為單獨(dú)氣洗,首先采用羅茨鼓風(fēng)機(jī)提供的緊縮空氣氣洗2~5分鐘;第二階段為氣水結(jié)合反沖洗,氣洗和清水泵提供的水洗同時(shí)實(shí)行約10~15分鐘;第三階段為水洗階段,單獨(dú)采用水洗約10~15分鐘。以上三個(gè)階段為一組反硝化濾池的反洗流程,六組反硝化濾池反沖洗依據(jù)時(shí)間依次實(shí)行。
為避免濾頭梗塞,采用防梗塞大縫隙專用的濾頭,進(jìn)水宜設(shè)置精細(xì)格柵。
三、運(yùn)轉(zhuǎn)效果
本項(xiàng)目于2019年5月通水調(diào)試,運(yùn)轉(zhuǎn)至今約半年,出水可穩(wěn)定到達(dá)《城鎮(zhèn)污水處置廠污染物排放規(guī)范》(GB18918-2002)一級(jí)A規(guī)范,其中本文只論述總氮指標(biāo),其他指標(biāo)不予贅述。
調(diào)試期間出水總氮指標(biāo)見下圖4。
調(diào)試初期(約10日)發(fā)現(xiàn)反硝化濾池出水總氮去除率不高,與二沉池出水相比僅降落0.5~2mg/L,經(jīng)屢次檢測(cè)發(fā)現(xiàn)二沉池出水DO過(guò)高(達(dá)3~6mg/L),緣由為二級(jí)A+O生物池至二沉池及二次提升泵房呈現(xiàn)屢次跌水復(fù)氧,投加碳源后,反硝化濾池出水總氮逐漸降低,調(diào)試第20日后根本出水總氮能維持在13mg/L以下。
正式運(yùn)營(yíng)期間,該污水廠曾因碳源采購(gòu)不及時(shí)而造成碳源減少投加,期間反硝化濾池出水總氮升高明顯,可知DO對(duì)反硝化濾池的影響是十分大的。
四、結(jié)論
(1)上向流式反硝化濾池應(yīng)用于高含氮的城鎮(zhèn)污水處置廠的提標(biāo)改造是可行的,處置出水可到達(dá)排放規(guī)范,可為同類項(xiàng)目的設(shè)計(jì)及運(yùn)轉(zhuǎn)提供參考。
(2)上向流反硝化濾池在設(shè)計(jì)及運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),應(yīng)特別留意避免底部濾頭梗塞,倡議采用防梗塞大縫隙專用的濾頭,進(jìn)水宜設(shè)置精細(xì)格柵。
(3)DO對(duì)反硝化濾池的影響較大,設(shè)計(jì)時(shí)留意防止盡可能減少跌水復(fù)氧,設(shè)置多格濾池時(shí),不宜采用配水堰配水,倡議采用閥門配水。