北陸藥業(yè)滄州分公司產(chǎn)生的廢水主要包括生產(chǎn)工藝廢水、清場廢水、生活污水、純水制備系統(tǒng)排水、洗氣塔廢水、循環(huán)冷卻系統(tǒng)排水等,其中循環(huán)冷卻系統(tǒng)排水直接進臨港園區(qū)工業(yè)廢水處理廠,其他廢水經(jīng)廠區(qū)污水站處置后排入臨港園區(qū)污水處置廠。
當前環(huán)保形勢需求,也為了企業(yè)本身的開展,公司建立范圍為50m3/d的污水處置站,使排放廢水的PH、COD、BOD、氨氮、懸浮物等指標滿足臨港開發(fā)區(qū)污水處置廠的接納請求。
1、采取的工藝流程
1.1 對公司的產(chǎn)品類別和生產(chǎn)工藝實施剖析
廢水產(chǎn)生量為37.11m3/天,按每年300天理論量為1.1133萬m3/年。建立污水處置站思索水量的動搖性,實踐設(shè)計處置才能為2m3/h,24h連續(xù)運轉(zhuǎn),即50m3/天。
生產(chǎn)中工藝廢水、清場廢水以及洗氣塔廢水中有機物含量較高,在實施生化處置之前需實施預處置,從而降低污染物濃度,提升廢水的可生化性能。
生活廢水、純水制備系統(tǒng)排水以及經(jīng)預處置后排放廢水,由于可生化性高,直接進入生化處置階段。
1.2 進出水指標
污水處置站進水水質(zhì)指標:CODcr≤11000mg/L,BOD≤2700mg/L,SS≤2100mg/L,NH3-N≤120mg/L,pH為6~9。
依據(jù)環(huán)境影響報告書及其批復文件分離園區(qū)納管排污規(guī)范,企業(yè)廢水排放執(zhí)行園區(qū)污水處置廠接納的規(guī)范:CODcr≤200mg/L,BOD≤150mg/L,SS≤150mg/L,NH3-N≤20mg/L,pH為6~9。
1.3 設(shè)計工藝道路
綜合污水處置系統(tǒng)包括預處置、生物處置、深度氧化處置三個階段。
由于廢水懸浮物含量較高;一期中藥提取有機溶媒乙醇含量高;二期原料藥生產(chǎn)中原輔資料、中間體和產(chǎn)品中,有機物成份復雜,可被生物降解性普通;同時原料藥生產(chǎn)中含有局部生物活性抑止物質(zhì)。使廢水的色度較高,表現(xiàn)出很高的CODcr、SS等。
針對以上狀況,高濃度廢水預處置擬采用“鐵碳微電解+氣浮”,經(jīng)預處置后與低濃度廢水混合后采用“調(diào)理池+ABR反響器+A/O反響池+沉淀池+臭氧氧化”的組合處置工藝。
1.4 設(shè)計采取的工藝流程如下圖所示
1.5 主要工序設(shè)計參數(shù)
(1)集水井
鋼筋混凝土構(gòu)造,1座,尺寸:4000mm×3000mm×3600mm,有效容積為33m3,內(nèi)置潛污泵,將高濃廢水提升至鐵碳微電解罐。
(2)鐵碳微電解罐
碳鋼防腐,1臺,直徑:2000mm,高3500mm,內(nèi)置鐵碳微電解填料,底部設(shè)置布水安裝,出水自流進入氣浮池。
(3)氣浮安裝
碳鋼防腐,1臺,尺寸:3500mm×1200mm×1500mm,設(shè)有溶氣泵、刮渣機、攪拌器及加藥安裝。出水自流進入調(diào)理池與低濃度廢水混合。
(4)調(diào)理池
鋼筋混凝土構(gòu)造,2座,1#調(diào)理池尺寸為:3400mm×2000mm×5800mm,有效容積為39.44m3;2#調(diào)理池尺寸為:3400mm×4000mm×5800mm,有效容積為78.88m3。水力停留時間48h,池內(nèi)放置兩臺潛流攪拌機,采用低速推流式,呈對角線構(gòu)成環(huán)流攪拌,出水泵送至ABR反響池。
(5)ABR反響器
鋼筋混凝土構(gòu)造,1座,尺寸:2500mm×12600mm×7000mm,有效容積為160m3,水力停留時間76.8h。該池采用升流式混合型厭氧反響器方式,采取底部進水。采取推流式厭氧濾池方式,共分5格,每格尺寸為2500mm×2160mm×7000mm,出水自流至A/O反響池。
(6)A/O反響池
鋼筋混凝土構(gòu)造,2座,采取2套并聯(lián)運轉(zhuǎn),依照推流式設(shè)計。A池尺寸:3000mm×2000mm×5000mm,總有效容積為54m3,水力停留時間25.9h。O池尺寸:6000mm×3000mm×5000mm,總有效容積為154m3,水力停留時間73.9h,內(nèi)部懸掛軟性纖維填料,填料層高度為2500mm;采用三葉羅茨鼓風機實施曝氣,設(shè)計氣水比為80:1,底部布置球冠型可張微孔曝氣頭,好氧池混合液自流進入沉淀池。
(7)沉淀池
鋼筋混凝土構(gòu)造,尺寸:3000mm×3000mm×4500mm,采用豎流式的沉淀池方式,設(shè)計的外表負荷為0.45m/(m.h),水力停留時間7.0h,底部剩余污泥經(jīng)過污泥回流泵提升至污泥濃縮池,出水自流至中間水池,再經(jīng)過泵提升至臭氧反響罐。
(8)臭氧反響罐
碳鋼內(nèi)襯玻璃鋼防腐,1臺,直徑:1600mm,高4500mm,配有臭氧發(fā)作器、制氧機安裝。達標廢水經(jīng)過外排水池直接外排。
(9)污泥濃縮池
鋼筋混凝土構(gòu)造,尺寸:3000mm×2000mm×4500mm,總有效容積為20m3,采取以重力濃縮方式,濃縮后經(jīng)過污泥螺桿泵送至疊螺污泥脫水機處置。
2、系統(tǒng)調(diào)試與運轉(zhuǎn)
2017年9月污水處置站設(shè)備設(shè)備全部裝置完成,開端全流程運轉(zhuǎn)調(diào)試,從其他制藥企業(yè)運來活性污泥實施接種培育,一個月后鏡檢污泥內(nèi)微生物存活良好。
企業(yè)正常運營后為階段性生產(chǎn)方式,實踐生產(chǎn)過程中均勻廢水量在60m3/d左右,進水水質(zhì)CODcr在4000~8500mg/L。系統(tǒng)采取逐漸增大進水濃度的調(diào)試辦法,直至滿負荷運轉(zhuǎn)。調(diào)試3個月后,運轉(zhuǎn)根本穩(wěn)定,出水水質(zhì)CODcr均勻在100~180mg/L,在設(shè)計規(guī)范范圍內(nèi),并滿足臨港化工園區(qū)污水處置廠的接納規(guī)范,CODcr均勻去除率到達95%以上,濕污泥(含水率80%)產(chǎn)生量約12kg/d。該污水處置站2017年12月經(jīng)過完工驗收,驗收監(jiān)測的結(jié)果為:
CODcr:80~150mg/L,SS:70~100mg/L,NH3-N:0.5~10mg/L,pH:6.54~7.87,能滿足環(huán)評請求和臨港園區(qū)污水處置廠的接納規(guī)范。
污水處置站驗收后進入正常運營階段,依照污水站的管理請求,企業(yè)每日對處置后的廢水監(jiān)測CODcr、NH3-N、SS,同時每月作監(jiān)視性監(jiān)測,結(jié)果CODcr在75~178mg/L,未呈現(xiàn)超標現(xiàn)象,運轉(zhuǎn)穩(wěn)定,處置效果良好。
3、設(shè)備設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況
(1)企業(yè)正常運營期間進水量超越設(shè)計水量請求,因而將兩組A/O反響系統(tǒng)全部投入運用,采取并聯(lián)運轉(zhuǎn)的方式實施運轉(zhuǎn),保證了污水處置量的請求。同時進水CODcr濃度低于設(shè)計指標,正好滿足了污水站當初設(shè)計負荷的請求,保證了污水站長期穩(wěn)定運轉(zhuǎn)。
(2)污水處置站采取拜托第三方運營方式,依照合同商定和運營管理請求,運營公司對污水處置站設(shè)備定期維護、頤養(yǎng),主要設(shè)備如鼓風機、潛流攪拌機等均運轉(zhuǎn)良好。運轉(zhuǎn)中好氧池中的個別曝氣頭呈現(xiàn)梗塞現(xiàn)象,潛水泵發(fā)作毛病等,都及時維修,保證系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)。
(3)企業(yè)的生產(chǎn)方式為以銷定產(chǎn),生產(chǎn)方案隨著市場狀況實施調(diào)整,造成污水處置站進水濃度差別性較大,為防止對后續(xù)工藝形成沖擊,特設(shè)高濃度調(diào)理池和低濃度調(diào)理池各一座。集水井出水首先進入調(diào)理池,在調(diào)理池內(nèi)實施水質(zhì)、水量以及pH值調(diào)理后,再進入下一級處置單元。同時在生化系統(tǒng)末端思索臭氧高級氧化安裝,若生化出水能夠達標,無需經(jīng)過臭氧反響罐能夠直接外排,若生化出水不達標,需求經(jīng)過臭氧高級氧化反響后達標外排。此設(shè)計思索了污水站系統(tǒng)的節(jié)能。
(4)污泥脫水采用了疊螺污泥脫水機,該設(shè)備優(yōu)點為:適用于高、低粘度的各類型污泥;能完成自動控制;不易梗塞;一體化的整體設(shè)計,設(shè)計緊湊,大幅度儉省運轉(zhuǎn)費用;運轉(zhuǎn)本錢低并且沒有二次污染。
4、污水處置站的能耗
污水處置站正式運轉(zhuǎn)以來,每日耗電量大約500kWh,依照均勻水量60m3/d計,則能耗為8.33(kWh/m3),能耗相對處于較低程度。
5、結(jié)論
(1)該工程采取采用“鐵碳微電解+溶氣氣浮+調(diào)理池+ABR反響器+A/O反響池+沉淀池+臭氧氧化”的組合處置工藝,是綜合思索北陸藥業(yè)產(chǎn)生廢水的水質(zhì)特性,本著技術(shù)先進、運轉(zhuǎn)牢靠、操作管理簡單、節(jié)約能耗的準繩,使廠區(qū)內(nèi)廢水到達排放規(guī)范。
(2)系統(tǒng)采用ABR水解酸化反響器,將廢水中不易降解的難生化的大分子有機物,水解成易生化的小分子有機物。本項目的水解酸化池CODcr去除率到達65%,一方面降低了污染負荷,另一方面提升了廢水的可生化性,從而提升了后續(xù)好氧生化池CODcr的去除率。同時在負荷較低時,ABR反響器起到水解酸化的作用,在負荷較高時,能夠到達徹底合成污染物,產(chǎn)生甲烷的完整厭氧的作用。
(3)調(diào)理池采用潛流攪拌機,呈對角線構(gòu)成環(huán)流攪拌,可以充沛調(diào)理水質(zhì),構(gòu)成缺氧攪拌,相當于延長了水解酸化工藝的停留時間,起到一定的預處置作用[7]。
(4)沉淀池污泥經(jīng)過污泥回流泵提升至A池,剩余污泥提升進入污泥濃縮池,減少了污泥的排放量,降低了污泥處置本錢。
總之“ABR反響器+A/O反響池+沉淀池+臭氧氧化”的處置工藝,自動化水平較高,不需求嚴厲的控制條件,出水水質(zhì)穩(wěn)定,CODcr的總?cè)コ实竭_95%以上,能滿足企業(yè)廢水排放請求。