感謝您訪問江蘇銘盛環(huán)境設(shè)備工程有限公司網(wǎng)站---無(wú)錫水處理環(huán)保設(shè)備公司推薦企業(yè)
乙二醇設(shè)備酯化工藝其工作原理是應(yīng)用原有的酯化塔來(lái)對(duì)廢水設(shè)施一定水平的改造,但是在處置酯化系統(tǒng)的溶液中,其本身副產(chǎn)含3%-5%的稀硝酸,固然能使需求設(shè)施排放的廢液到達(dá)排放的規(guī)范,但是其本身所含有的稀硝酸以及硝酸鹽會(huì)對(duì)排放管道以及相關(guān)設(shè)備形成一定的腐蝕,如何消弭這種腐蝕狀況,并且有效的減輕廢液中的硝酸鹽的含量、減少工藝運(yùn)用過程中的處置本錢,應(yīng)用乙二醇設(shè)備發(fā)明出更大的效益,并且有效的推進(jìn)乙二醇工藝更好的行進(jìn)和開展,是我們現(xiàn)階段需求做的。
1、技術(shù)計(jì)劃的改良
在本次計(jì)劃的設(shè)計(jì)過程中,主要是經(jīng)過對(duì)原有的技術(shù)設(shè)施改造使其在運(yùn)用的過程中能夠愈加便當(dāng)。在原有的技術(shù)中,其所產(chǎn)生的稀硝酸以及硝酸鹽關(guān)于管道的腐蝕是原工藝中最令人頭疼的事情,為了有效的改動(dòng)這一問題,在對(duì)工藝計(jì)劃設(shè)施改造的過程中,應(yīng)用硝酸可以參與復(fù)原反響這一點(diǎn)來(lái)將工藝中所存的硝酸與與乙二醇工藝生產(chǎn)系統(tǒng)中所產(chǎn)生的甲醇、工藝合成氣中所產(chǎn)生的NO,在一定的溫度與一定的壓力下設(shè)施催化反響,這樣能夠使其生成新的反響物亞硝酸甲酯(MN),所生成的亞硝酸甲酯(MN)其本身就是乙二醇工藝在設(shè)施生產(chǎn)的過程中所需求運(yùn)用的一個(gè)資料。這樣一來(lái)就可以有效的處理這一問題,然這一工藝變得愈加環(huán)保,契合當(dāng)下我國(guó)政府關(guān)于環(huán)境維護(hù)的請(qǐng)求,同時(shí)由于在反響的過程中呈現(xiàn)了本來(lái)反響所需求的原資料,直接減少了反響所需的資料本錢,有效的降低了反響所耗費(fèi)的本錢,無(wú)論從哪一點(diǎn)來(lái)看都是有利于現(xiàn)階段我國(guó)的開展的,在改良過程中稀硝酸的催化反響原理為:HNO3+2NO+3CH3OH=3CH3ONO+2H2O。
1.1 工藝流程
將廢水經(jīng)過緊縮機(jī)設(shè)施增壓,在將設(shè)施增壓處置后成氣體狀態(tài)的廢水,送入酯化塔的下部是其與工藝系統(tǒng)中的沸器出口中的物料設(shè)施平均的混合,在確?;旌贤戤吅螅幹弥械呐c酯化塔中從上部下來(lái)液體的逆流而行,進(jìn)而完成氣液接觸的反響。在設(shè)施反響的過程中會(huì)呈現(xiàn),硝酸在與一氧化氮和甲醇設(shè)施反響逐漸生成亞硝酸甲酯。在反響的過程中,生成的液相會(huì)經(jīng)過酯化塔的釜液再一次保送到泵中,將液體送去甲醇的回收系統(tǒng),而所生成的氣相則會(huì)與酯化塔中的主氣流一同設(shè)施上升,其他將從酯化塔的塔頂進(jìn)來(lái)。
1.2 在反響過程中的相關(guān)參數(shù)
本次計(jì)劃的主要改動(dòng)就是將原有的對(duì)管道產(chǎn)生腐蝕的稀硝酸設(shè)施復(fù)原反響,使其變成可以應(yīng)用的亞硝酸甲酯和水。應(yīng)用廢水中自身就存在的甲醇以及催化劑,在一定壓強(qiáng)下協(xié)助其設(shè)施有效的反響,在設(shè)施實(shí)驗(yàn)的過程中發(fā)現(xiàn),讓其設(shè)施反響的主要溫度和壓強(qiáng)以及其他相關(guān)參數(shù),將這些參數(shù)設(shè)施整理和歸結(jié),便當(dāng)以后在運(yùn)用這一工藝的過程中更好的生成亞硝酸甲酯和水。
其反響所需求的溫度條件為:65℃~90℃;反響所需求的壓力為:0.4MPa~0.45MPa;在反響的過程中其液相的流量為:12t/h;氣相的流量為:6000m3/h。
1.3 對(duì)反響器的改造
想要完成如今的工藝過程,那么對(duì)已有的工藝設(shè)施一定的改造是必然的。為了到達(dá)HNO3+2NO+3CH3OH=3CH3ONO+2H2O這一化學(xué)方程式的反響條件,我們需求對(duì)酯化塔的下塔筒體設(shè)施一定的改造,填裝一定份額的催化劑。在設(shè)施改造的時(shí)分需求在下塔的筒體內(nèi)部上下分別裝置催化劑的格柵,并且裝置放置液體的散布器,這樣能夠直接將反響所用的液體引入液體的散布器內(nèi),便當(dāng)反響的設(shè)施。
1.4 硝酸的回收率以及回收的效果
在對(duì)乙二醇設(shè)備酯化工藝原有計(jì)劃設(shè)施改造后,用這一工藝來(lái)設(shè)施工業(yè)廢水處理能夠發(fā)現(xiàn)原先工藝廢水中所含有的稀硝酸在應(yīng)用新的辦法設(shè)施反響后,其本身的回收率超越了45%,而在設(shè)施廢水的排放時(shí)能夠檢測(cè)到,現(xiàn)往常從出口工藝液中設(shè)施檢測(cè),其本身的硝酸含量根本控制在了2.5%以下,完整到達(dá)了國(guó)度的規(guī)范,并且關(guān)于環(huán)境維護(hù)以及提升我國(guó)的水質(zhì)狀態(tài)都有很大的好處。
2、改造后的效益剖析
改造的目的是為了維護(hù)環(huán)境的同時(shí),提升這一工藝技術(shù)本身的效益,在應(yīng)用這一計(jì)劃時(shí),能夠得到怎樣樣的效益是我們?cè)谠O(shè)施工藝改造后最為關(guān)注的問題,以年產(chǎn)量為10萬(wàn)t范圍的合成氣制乙二醇來(lái)作為實(shí)驗(yàn)剖析的根底。
2.1 儉省的硝酸的費(fèi)用
依據(jù)事前的數(shù)據(jù)調(diào)查和剖析能夠曉得,在12t/h的液相中,其本身所含有折為63%的硝酸,約為856kg/h。經(jīng)過這一數(shù)據(jù)能夠繼續(xù)推斷,應(yīng)用未改良之前的工藝來(lái)設(shè)施處置,其全年所損耗63%的硝酸實(shí)踐約為6856t/年,其中一年依照8000h來(lái)設(shè)施計(jì)算。而應(yīng)用改良后的工藝方式來(lái)設(shè)施計(jì)算,依據(jù)計(jì)算數(shù)據(jù)能夠曉得其所回收的硝酸在設(shè)施折百之后的數(shù)量為262.23kg/h,能夠發(fā)如今應(yīng)用這一計(jì)劃后,年回收的63%硝酸其實(shí)踐重量約為3328.8t/年。依據(jù)市場(chǎng)調(diào)研能夠曉得,在當(dāng)前的市場(chǎng)每噸含量為63%的硝酸,其在市場(chǎng)上的采購(gòu)價(jià)錢多為1200元/t,這樣一來(lái)經(jīng)過計(jì)算能夠曉得,應(yīng)用新的計(jì)劃其在資金上每年能夠節(jié)約約為399.49萬(wàn)元/年。所儉省下來(lái)的資金能夠投入到下一次的運(yùn)用中,或是應(yīng)用這些資金設(shè)施更好的計(jì)劃的研討,協(xié)助我國(guó)在污廢水的處置上有著更大的提升。
2.2 儉省液堿的費(fèi)用
經(jīng)過計(jì)算和剖析能夠曉得,3328.8t/年的含量為63%的硝酸,依照反響的理論來(lái)設(shè)施計(jì)算和剖析,能夠分明的曉得,相關(guān)于未改良的工藝體制,其本身減少了47%的液堿的添加量。
那么對(duì)其設(shè)施計(jì)算能夠曉得:3328.8×0.63×40÷63÷0.47=2833.02t/年,但是在設(shè)施實(shí)踐的反響中通常會(huì)呈現(xiàn)增大15%的狀況,那么依照這一狀況來(lái)對(duì)當(dāng)前問題設(shè)施思索則為:2833.02×1.15=3257.97t/年。
依據(jù)對(duì)市場(chǎng)的調(diào)查能夠曉得,目前每噸含量為48%的堿液其采購(gòu)價(jià)錢約為900元/t,合計(jì)節(jié)約292.13萬(wàn)元/年。
2.3 減少了N2O4的耗費(fèi)
經(jīng)過化學(xué)反響方程式能夠曉得:3N2O4+2H2O=4HNO3+2NO。依據(jù)計(jì)算能夠曉得,每年回收的含量為63%硝酸約3328.8t/年,那么將數(shù)字套入化學(xué)方程式能夠曉得,每年能夠減少N2O4的耗費(fèi)約為2287.08t/年。
2.4 電量和蒸汽的耗費(fèi)
在運(yùn)用新的計(jì)劃時(shí)會(huì)增加一定量的蒸汽和電的耗費(fèi),經(jīng)過數(shù)據(jù)能夠曉得運(yùn)用新的工藝每年會(huì)增加耗費(fèi)0.3MPa(g)低壓蒸汽約為12000t/年,經(jīng)過計(jì)算可知12000t/年×94元/t=112.8萬(wàn)元/年。每年會(huì)增加電的耗費(fèi)量為6.3萬(wàn)kWh,經(jīng)過計(jì)算折合錢約為3.2萬(wàn)元/年。
2.5 整體的經(jīng)濟(jì)效益
經(jīng)過以上的剖析和計(jì)算可不斷曉得,在對(duì)工藝設(shè)備改造完成之后,每年所節(jié)約的費(fèi)用為691.62萬(wàn)元/年,每年所耗費(fèi)的費(fèi)用116萬(wàn)元,共節(jié)約575.62萬(wàn)元/年。
3、結(jié)語(yǔ)
依據(jù)本文所述能夠曉得,在設(shè)施計(jì)劃的設(shè)計(jì)的時(shí)分,我們所做的不是要推翻原有的計(jì)劃,而是需求將其設(shè)施保存,然后對(duì)其設(shè)施更好的改造。本文所述計(jì)劃指的就是應(yīng)用原有的酯化塔來(lái)對(duì)計(jì)劃設(shè)施一些改造,改造的目的是,將應(yīng)用乙二醇酯化工藝所處置后的廢水中所含有的稀硝酸設(shè)施復(fù)原,這樣做能夠提升乙二醇酯化工藝的環(huán)保節(jié)能技術(shù),同時(shí)由于不會(huì)再呈現(xiàn)腐蝕管道的狀況,關(guān)于本身的效益來(lái)講也有了大幅度的提升,并且其本身也儉省了關(guān)于乙二醇工藝在設(shè)施生產(chǎn)的過程中對(duì)原資料的耗費(fèi),以及有效的減少了N2O4的耗費(fèi)、液堿的耗費(fèi),消弭了原工藝中稀硝酸以及硝酸鹽這兩種化學(xué)藥劑關(guān)于管道設(shè)備的腐蝕,整個(gè)工藝流程無(wú)三無(wú)廢品產(chǎn)出。