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廢水降低氨氮濃度工藝改造 海城廢水處理公司

文章出處:未知發(fā)表時(shí)間:2022-06-17 13:34:34

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  本鋼集團(tuán)北營(yíng)公司焦化廠一區(qū)酚氰工業(yè)廢水處理才能為60.3m3/h,采用AAO活性污泥法+芬頓催化氧化深度處置法。AAO活性污泥法主要是經(jīng)過(guò)各種微生物的合成代謝作用把廢水中復(fù)雜的有機(jī)物轉(zhuǎn)變?yōu)楹?jiǎn)單物質(zhì),深度處置采用芬頓催化氧化法,工藝流程如圖1所示。

 

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  1、生化處置存在的問(wèn)題

 

  北營(yíng)公司焦化廠酚氰廢水生化處置后的設(shè)計(jì)氨氮濃度為≤15mg/L,但201658月二沉池出水氨氮均勻濃度高達(dá)41.93mg/L,見表1,影響了芬頓催化氧化深度處置的效果,也為鐵廠沖渣設(shè)備帶來(lái)了腐蝕和梗塞等問(wèn)題。

 

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  北營(yíng)公司焦化廠酚氰廢水生化處置存在的問(wèn)題主要包括蒸氨廢水指標(biāo)超標(biāo)、預(yù)處置效果不好和AAO系統(tǒng)處置效果不好3個(gè)方面。

 

  1.1 蒸氨廢水指標(biāo)超標(biāo)

 

  酚氰廢水處置系統(tǒng)設(shè)計(jì)的進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo)為COD濃度≤3500mg/L,氨氮濃度≤200mg/L,油濃度≤30mg/L,但是實(shí)踐進(jìn)水水質(zhì)經(jīng)常超標(biāo)。主要緣由是進(jìn)入蒸氨塔的剩余氨水指標(biāo)動(dòng)搖大,加堿量調(diào)理不及時(shí)造成蒸氨后廢水指標(biāo)超標(biāo)。另外,剩余氨水罐和陶瓷膜過(guò)濾器排油次數(shù)少造成蒸氨后廢水含油高,影響AAO系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

 

  1.2 預(yù)處置效果不好

 

  預(yù)處置效果不好的主要緣由是浮選池溶氣水噴頭梗塞。由于浮選池溶氣水采用芬頓催化氧化深度處置后的廢水與空氣混合,易梗塞噴頭,造成除油效果不好,而廢水含油量高易使微生物中毒,影響AAO系統(tǒng)處置效果。

 

  1.3 AAO系統(tǒng)處置效果不好

 

  酚氰廢水經(jīng)過(guò)預(yù)處置去除油類,并對(duì)廢水的水量和水質(zhì)實(shí)施調(diào)理,然后進(jìn)入AAO系統(tǒng)。

 

  1)厭氧生物營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)不平衡,造成厭氧池的降解效果不好。

 

  厭氧池中掛有組合填料,經(jīng)過(guò)填料上的厭氧生物對(duì)多環(huán)芳香族化合物實(shí)施解鏈以及對(duì)氰化物和硫氰化物實(shí)施水解,把好氧或兼氧生物難降解的物質(zhì)變成易降解的物質(zhì),提升廢水的可生化性。厭氧生物所需營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)之比為BOD5NP≈1002.50.5,但是焦化廢水根本不含磷,因而厭氧池的降解效果不好。

 

  2)反硝化反響效果不好。

 

  厭氧池出水與二沉池回流水經(jīng)水泵提升送至缺氧池。在缺氧池中應(yīng)用兼氧菌反硝化反響將污水中的硝態(tài)氮復(fù)原為氮?dú)獠膹U水中逸出,到達(dá)脫除氨氮的目的。兼氧菌適合的pH值為6.57.5,而來(lái)水pH值偏高,影響缺氧池的反硝化反響;填料上污泥生長(zhǎng)慢,零落嚴(yán)重,同樣影響缺氧池的反硝化反響;另外,二沉池回流污水量大,造成反硝化菌的停留時(shí)間短,沒(méi)有到達(dá)反硝化菌的世代更新時(shí)間。

 

  3)硝化反響效果不好。

 

  缺氧池出水自流進(jìn)入好氧池,在好氧池中,經(jīng)過(guò)好氧微生物降解廢水中的酚、氰及其他有害物質(zhì),并經(jīng)過(guò)硝化反響使廢水中的氨態(tài)氮氧化為硝態(tài)氮。硝化細(xì)菌適合的生長(zhǎng)溫度為2530,而冬季溫度低時(shí)不能滿足硝化細(xì)菌的生長(zhǎng)需求;硝化菌的世代更新時(shí)間比擬長(zhǎng),但是好氧池的消泡水量大,污泥回流量也大,造成硝化菌的停留時(shí)間較短,達(dá)不到硝化菌的最小世代更新時(shí)間;好氧微生物所需營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)之比為BOD5NP≈10051,而實(shí)踐上投放的磷鹽量偏多,影響了硝化反響的效果。

 

  2、改良措施

 

  1)針對(duì)蒸氨廢水指標(biāo)超標(biāo)的狀況,將超標(biāo)的蒸氨廢水送回機(jī)械化氨水廓清槽;增加剩余氨水罐和陶瓷膜過(guò)濾器的排油次數(shù),排油次數(shù)由每周1次改為剩余氨水罐每天排油1次,陶瓷膜過(guò)濾器每周排油23次。

 

  2)針對(duì)浮選池噴頭梗塞的問(wèn)題,運(yùn)用消防水與空氣混合后對(duì)原水實(shí)施稀釋和除油,可提升厭氧菌水解和酸化效果。

 

  3)針對(duì)焦化廢水含磷量低而好氧池投放磷鹽量偏多的現(xiàn)狀,依據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),將好氧池磷鹽投加量從100kg/d改為在厭氧池和好氧池分別投加50kg/d。

 

  4)針對(duì)缺氧池pH值偏高的狀況,減少蒸氨塔的液堿投加量,液堿投加量從4t/d減為3t/d,蒸氨廢水pH值從89降為77.5。

 

  5)針對(duì)缺氧池填料上污泥生長(zhǎng)慢、零落嚴(yán)重的狀況,每次在缺氧池布水管上通30min緊縮空氣,可及時(shí)將死污泥吹落,促進(jìn)污泥生長(zhǎng)。

 

  6)針對(duì)反硝化菌停留時(shí)間短的問(wèn)題,減少缺氧池回流污水量,將缺氧池回流污水量從5560m3/h減為3840m3/h

 

  7)針對(duì)好氧池冬季溫度低造成硝化菌生長(zhǎng)慢的問(wèn)題,冬季將好氧池消泡水用中壓蒸汽加熱。

 

  8)針對(duì)硝化菌停留時(shí)間短的問(wèn)題,減少好氧池消泡水量和回流污泥量,將好氧池消泡水量從約17m3/h減為610m3/h(夏季約6m3/h,冬季約10m3/h),將回流污泥量從3540m3/h減為2025m3/h。

 

  改良后,二沉池出水的氨氮濃度到達(dá)了設(shè)計(jì)值,201714月均勻值到達(dá)13.27mg/L,見表2。

 

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  3、結(jié)語(yǔ)

 

  經(jīng)過(guò)細(xì)致剖析,肯定了生化系統(tǒng)出水氨氮濃度偏高的緣由,采取了針對(duì)性的措施,獲得了良好的效果。

 

  1)經(jīng)過(guò)監(jiān)控來(lái)水指標(biāo),將不合格的蒸氨廢水重新蒸氨,增加剩余氨水罐和陶瓷膜過(guò)濾器排油次數(shù),穩(wěn)定和降低了來(lái)水指標(biāo)。

 

  2)將消防水與空氣混合后參加浮選池,處理了浮選池噴頭梗塞的問(wèn)題,有利于AAO系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)。

 

  3)經(jīng)過(guò)剖析厭氧微生物、兼氧菌和好氧微生物的生長(zhǎng)條件和反響條件,制定了一系列的改良措施,使AAO系統(tǒng)較好地發(fā)揮作用。