聚偏氟乙烯(PVDF)中空纖維膜的化學性能好,耐污染性、耐氧化性優(yōu)秀,有著良好的拉伸強度和高透水通量,因而近些年來在工業(yè)廢水處理方面得到了迅猛的開展和普遍的應用。但是膜污染也已成為影響其實踐應用的關(guān)鍵問題。國內(nèi)外關(guān)于膜污染的報道較多,但對應用于以工業(yè)廢水為主的污水處置廠的PVDF超濾膜的膜污染防治的工程實例還較少。本文針對南水水質(zhì)凈化廠呈現(xiàn)膜污染問題的構(gòu)成與控制展開了討論研討。
1、南水水質(zhì)凈化廠現(xiàn)狀
1.1 污水廠概略
南水水質(zhì)凈化廠位于珠海市高欄港經(jīng)濟區(qū),效勞范圍為區(qū)內(nèi)南水老鎮(zhèn)、精密化工區(qū)、石油化工區(qū)、海洋配備制造區(qū)戰(zhàn)爭沙新城,設計處置范圍50000m3/d,效勞面積為51.7km2,規(guī)劃效勞人口7萬人,進水90%以上屬于工業(yè)廢水。
該廠于2009年10月建成投運,為進一步改善出水水質(zhì),依照政府請求,施行了晉級改造工程并于2015年11月完成。晉級改造后的生產(chǎn)工藝為“MBBR氧化溝+混凝沉淀+超濾+臭氧催化氧化(輔以活性炭吸附)”,工藝流程如圖1所示。
出水水質(zhì)執(zhí)行廣東省中央規(guī)范《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級規(guī)范及《城鎮(zhèn)污水處置廠污染物排放規(guī)范》(GB18918—2002)一級A規(guī)范兩者之嚴者。設計主要進出水水質(zhì)如表1所示。
1.2 進水水質(zhì)狀況
由于南水水質(zhì)凈化廠效勞范圍為工業(yè)園區(qū),該工業(yè)園區(qū)還在不時開展中,不時引進新的企業(yè)。
目行進水水質(zhì)有以下特性:
1)水質(zhì)動搖較大,成分復雜,污染物質(zhì)沖擊負荷大;
2)有機污染物含量不高,難生物降解的COD比例較大,碳源缺乏,可生化性較差;
3)管網(wǎng)存在海水倒灌的問題,氯離子濃度偏高。
這些問題造成了污水廠的生化系統(tǒng)馴化培育難度較大,活性缺乏,降解有機污染物和脫氮除磷的效率較低,需求投加除磷藥劑實施輔助的化學除磷。2015年11月~2016年l0月南水水質(zhì)凈化廠進廠水的各主要水質(zhì)指標為(均值):COD為97mg/L,BOD為18.5mg/L,SS、NH3-N、TN、TP質(zhì)量濃度分別為65、1.51、5.41、1.98mg/L,pH為6.8。
2、膜污染狀況剖析
2.1 超濾膜系統(tǒng)概略
該廠超濾膜系統(tǒng)采用浸沒式PVDF簾式中空纖維膜,設計產(chǎn)水才能為50000m3/d,膜均勻孔徑為0.02~0.04μm。分為8個膜單元,每個膜單元4個膜組器,共計32個膜組器,總膜面積67200m2。
2.2 膜污染狀況
該廠提標改造工程自2015年11月竣工投運以來,生產(chǎn)運轉(zhuǎn)穩(wěn)定、出水水質(zhì)穩(wěn)定達標;但從2016年2月底開端,該廠超濾膜系統(tǒng)短時間內(nèi)呈現(xiàn)了較為嚴重的膜污染現(xiàn)象:1)膜系統(tǒng)的跨膜壓差(TMP)短時間內(nèi)疾速增加。維護性清洗周期(8d)內(nèi),最大跨膜壓差由正常的-20~-30kPa疾速增加到40kPa(臨界壓差)以上;2)膜系統(tǒng)日常的維護性清洗后跨膜壓差無法完成較為理想的恢復:運用濃度為500~800mg/L的次氯酸鈉清洗,根本無效果,運用質(zhì)量分數(shù)0.5%的檸檬酸清洗能夠起到細微效果;3)膜通量不時降落,嚴重影響了產(chǎn)水量。
2.3 膜污染成因剖析
2.3.1 結(jié)垢物質(zhì)檢測剖析
從膜池中起吊膜組器用肉眼察看,發(fā)現(xiàn)膜組器和膜絲外表呈現(xiàn)了一層白色硬質(zhì)污垢,感觀與水垢類似,初步判別主要成分為無機物質(zhì)。將白色結(jié)垢物質(zhì)與稀鹽酸實施化學反響,反響猛烈,生成大量氣泡,根本完整合成。初步判別其主要成分是碳酸鈣。
為進一步確認結(jié)垢物質(zhì)成分,將膜組器上的白色結(jié)垢物質(zhì)實施物質(zhì)成分檢測。檢測結(jié)果顯現(xiàn),白色結(jié)垢物質(zhì)主要有4種成分:鈣、鎂、碳酸根、硫酸根,其中鈣和碳酸根的成分最多,占總物質(zhì)重量的98.7%,且兩種物質(zhì)的摩爾數(shù)根本相同,進一步闡明了白色結(jié)垢物質(zhì)的主要成分是碳酸鈣。
同時對白色結(jié)垢物質(zhì)實施了XRD圖譜剖析。結(jié)果標明,樣品與碳酸鈣的匹配度到達95%以上,與其他幾種規(guī)范樣品的匹配度接近于0,因而能夠進一步認定該樣品的主要是成分就是碳酸鈣。
2.3.2 結(jié)垢物質(zhì)成因剖析
水中存在著碳酸體系的均衡:
當此均衡體系在某條件下處于均衡時,水中的堿度、pH、硬度及各離子態(tài)物質(zhì)均到達一均衡的定值,此時不會呈現(xiàn)碳酸鈣堆積的傾向。一旦條件發(fā)作變化,造成水中某些成分發(fā)作變化時,原有的均衡即被毀壞,使均衡發(fā)作挪動。能夠應用飽和指數(shù)判別水中CaCO3的均衡狀態(tài):。
式中,為飽和指數(shù),pH0為水體操作溫度下實測pH,pH為水體操作溫度下碳酸鹽體系均衡的理論pH。
當IL=0時,體系均衡,不會呈現(xiàn)CaCO3,結(jié)垢;當IL>0時,CaCO3處于過均衡狀態(tài),水質(zhì)有結(jié)垢傾向。
對進廠水和生產(chǎn)各主要工藝段水質(zhì)實施了檢測剖析,檢測結(jié)果如表2所示。
依據(jù)表2檢測結(jié)果,經(jīng)計算膜系統(tǒng)飽和指數(shù)IL>0,CaCO3處于過飽和狀態(tài),水質(zhì)有結(jié)垢傾向。另外,由檢測結(jié)果可知,進廠水鈣離子含量較低(28.075mgm),而生產(chǎn)系統(tǒng)各主要工藝段的鈣離子含量為110mg/L左右,因而揣測生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)可能有引入Ca2+的環(huán)節(jié)。經(jīng)對生產(chǎn)系統(tǒng)的主要生產(chǎn)藥劑實施逐一剖析,揣測混凝劑PAC中可能含有較高濃度的Ca2+。經(jīng)檢測,得知混凝劑PAC鈣離子含量極高,為34237mg/L。產(chǎn)生膜污染前,生產(chǎn)過程中PAC溶液的投加量約為7.8t/d,即相當于每天引入約267kg的Ca2+進入生產(chǎn)系統(tǒng)。在Ca2+偏高且不時引入的水質(zhì)環(huán)境下,進一步促進了碳酸鈣結(jié)垢的生成。
超濾膜的均勻孔徑只要0.03μm左右,由于濃差極化等作用,使得碳酸鈣構(gòu)成沉淀,在膜絲外表逐步富集后被截留在膜系統(tǒng)中,最終逐步構(gòu)成了如此嚴重的膜污染問題。
3、膜清洗計劃的研討
3.1 膜清洗辦法確實定
首先對結(jié)垢物質(zhì)重量實施了預算,經(jīng)稱量,每個膜組器的結(jié)垢重量約為4t,即32個膜組器共計約130t。要完成膜系統(tǒng)的正常產(chǎn)水,就必需首先要對已構(gòu)成的碳酸鈣實施清洗。由于已構(gòu)成的碳酸鈣量大,必需找到一種經(jīng)濟有效并容易操作的清洗辦法。
3.1.1 鹽酸清洗實驗
首先展開了鹽酸浸泡的小試實驗,當鹽酸溶液pH降至2.5以下時對碳酸鈣的合成才比擬完整。依照理論預算,清洗所需的濃鹽酸(質(zhì)量分數(shù)35%)為271t。但是在實踐清洗過程中,pH會隨著反響的實施而逐步升高、反響速度減緩,因而需求不時地補充鹽酸進入清洗池,但pH過低也會對膜組器中不銹鋼等其他材質(zhì)形成損傷。同時由于鹽酸屬于易制毒?;罚罅坎少徯枨蠊膊块T非常嚴厲的審批,并且需求在廠內(nèi)建立鹽酸貯存安裝,貯存安裝建立也必需滿足《建立項目平安設備“三同時”監(jiān)視管理方法》(國度安監(jiān)局36號令)的建立請求,其設計計劃和建成驗收也必需經(jīng)過消防、安監(jiān)等主管單位的驗收合格后才干施行,建立和審批周期至少需求3個月,基本無法滿足生產(chǎn)需求。因而,采用鹽酸清洗,不只用量極端宏大,且施行過程難度極大。
3.1.2 增強檸檬酸在線清洗
針對日益嚴重的膜污染現(xiàn)象,剖析以為只要檸檬酸能夠暫時作為替代鹽酸的清洗藥劑。首先立刻增加了膜在線清洗的濃度和頻次:將檸檬酸溶液的質(zhì)量分數(shù)依次進步到1%、2%、5%,實施在線化學清洗,施行后膜污染狀況得到了一定水平的緩解,但跨膜壓差升高的速度仍然較快,到達臨界壓差的周期仍然較短,己構(gòu)成的碳酸鈣重量簡直沒有減少。最后采用30%濃度的檸檬酸實施浸泡,浸泡后有大量的氣泡冒出(合成產(chǎn)生CO2),但反響完畢后仍有絕大局部碳酸鈣未被合成去除,而且繼續(xù)參加30%濃度的檸檬酸后反響進行。經(jīng)剖析是由于碳酸鈣與高濃度的檸檬酸反響,外表容易構(gòu)成了檸檬酸鈣維護層,阻止反響徹底實施。因而,運用檸檬酸實施清洗的方式,不只用藥量大、本錢極高,效果也無法保證,是不可行的。
3.2 膜清洗過程
首先,采用小試實驗肯定的“氨基磺酸+次氯酸鈉(5000mg/L)+EDTA-2Na”結(jié)合清洗計劃對第一個模組器施行了現(xiàn)場清洗,并對每一個步驟完成后的膜絲通量實施了檢測。檢測結(jié)果顯現(xiàn),經(jīng)過氨基磺酸浸泡清洗過的膜絲再經(jīng)過次氯酸鈉+EDTA-2Na浸泡,膜通量有了顯著的恢復和增加。進一步考證了現(xiàn)場清洗采用該清洗計劃是可行的。
接下來依照該清洗計劃展開了其他31個膜組器的現(xiàn)場清洗。施行清洗過程中,需求留意氨基磺酸溶液濃度堅持在10%,同時需求做好3個清洗工序和31個膜組器清洗次第的統(tǒng)籌布置。
3.3 膜清洗效果
經(jīng)過近一個月的清洗后,碳酸鈣得到完整合成去除,跨膜壓差和膜通量均恢復到正常的理想狀態(tài)。
4、膜污染控制
依據(jù)上文剖析可知,產(chǎn)生此次膜污染的緣由是由于進廠水pH、堿度均偏高,同時在生產(chǎn)過程中混凝PAC含有高濃度的Ca2+造成的。因而,為防止此次清洗后此類污染再次發(fā)作,就必需尋求可以基本控制膜污染的處理計劃。分離生產(chǎn)工藝實踐狀況,在進水水質(zhì)無法改動的前提下,主要有如下計劃可供選擇:1)加酸降低進廠水的pH,使飽和指數(shù),IL≤0;2)在進入膜池前(高效沉淀池)投加阻垢劑,阻止結(jié)垢生成;3)在進入膜池前(高效沉淀池)投加碳酸鈉,使鈣離子提早沉淀;4)降低進入生產(chǎn)系統(tǒng)的Ca2+的含量。經(jīng)剖析,計劃1~3都需求對現(xiàn)有工藝實施一定水平的工藝改造、投加藥劑、增加設備,施行難度大、周期長,將影響正常生產(chǎn),而且將進一步增加生產(chǎn)本錢和平安風險,均不宜優(yōu)先思索。
4.1 改換混凝劑品種
經(jīng)理解混凝劑PAC的生產(chǎn)工藝和市場狀況,該藥劑的主要生產(chǎn)原資料(粘土礦、鋁土礦、煤矸石、鋁酸鈣等)和生產(chǎn)工藝中都不可防止地引入了Ca2+,因而需求思索改換Ca2+含量低的混凝劑類別。
對常用的某混凝劑硫酸鋁(氧化鋁含量為7.8%)溶液樣品實施了檢測,測得其Ca2+含量僅為7.18mg/L,遠遠低于PAC溶液。經(jīng)小試實驗按比例投加后,實驗膜系統(tǒng)的碳酸鈣污染的現(xiàn)象根本沒有發(fā)作,而且其混凝和化學除磷效果與PAC相當。因而,在生產(chǎn)過程中將PAC混凝劑改換為了硫酸鋁。
4.2 增強膜系統(tǒng)的日常清洗維護
與此同時,從以下幾個方面進一步增強了膜系統(tǒng)運轉(zhuǎn)的日常清洗維護:1)優(yōu)化了在線反洗方式:將在線反洗的方式由堿洗變卦為了酸洗,即由次氯酸鈉反洗變卦為檸檬酸在線反洗,反洗注藥頻次為每天2次;2)增強了日常在線清洗頻次:采用500~800mg/L的次氯酸鈉實施在線化學清洗,清洗頻率為8天每次;發(fā)現(xiàn)膜絲外表呈現(xiàn)無機污染狀況時,選擇質(zhì)量分數(shù)0.5%或1%檸檬酸實施維護性清洗:3)定期察看膜組器膜絲的外表污染狀況,實施預警并強化恢復性清洗。
經(jīng)過近半年的運轉(zhuǎn),膜系統(tǒng)沒有再呈現(xiàn)碳酸鈣污染現(xiàn)象,膜系統(tǒng)跨膜壓差和膜通量均維持在十分理想的狀態(tài)。
5、結(jié)論
1)該廠本次呈現(xiàn)膜污染的污染物質(zhì)為碳酸鈣。其成因是由于生產(chǎn)工藝中投加的PAC中含有大量的鈣離子,在進水高pH、高堿度的水質(zhì)環(huán)境下產(chǎn)生碳酸鈣沉淀,沉淀經(jīng)過膜系統(tǒng)的截留富集后逐步構(gòu)成了嚴重的膜污染。
2)采用了“氨基磺酸+次氯酸鈉+EDTA-2Na”的結(jié)合清洗辦法對污染物實施清洗,不只完整合成去除了碳酸鈣污染物,膜系統(tǒng)的跨膜壓差和膜通量也均恢復到正常的理想狀態(tài)。
3)經(jīng)過改換混凝劑品種和增強膜系統(tǒng)的日常清洗維護,從基本上完成了膜系統(tǒng)的穩(wěn)定運轉(zhuǎn)。